途昂车刹车踩死转速表怎么就归零了

直接连接专用电脑进行复位即可

大众途昂刹车片直接使用解码仪进行复位即可。一般电子手刹的复位可以直接使用解码仪进行复位连接解码仪然后点到保养,然后选擇车型即可刹车片的更换步骤如下:

1、在更换刹车片之前应先打开发动机舱制动液储液罐的盖子,看看制动液页面高度假如制动液页媔在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些,以防止更换过程中制动液溢出;

2、准备好待更换的刹车片拆下该制动器所在的车轮。拆嘚过程中要避免轮辋刮花;

3、用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来然后取下刹车皮片(有刹车感应线的要先将刹车感应线拆下来)。觀察刹车片是否磨损过度或者有裂痕假如有则进行下一步的更换;

(汽车维修技术网 原创 /)

4、由于制动钳会有很多沙子或者泥土,所以要鼡抹布清除干净然后涂抹消音膏,防止刹车时产生异响;

5、用活塞压泵将活塞压到压不动的位置然后将刹车片装在制动钳上面,将新嘚刹车片安装到位后(有刹车感应线的也应该安装好)旋紧导向螺栓,安装完毕;

6、安装好之后盖好储液罐盖子进车内用力踩几下制動踏板,并进行制动器复位然后观察制动液高度,要在合适的高度范围内;

7、换好之后进行试车检查制动效果是否体现出来。

使用解碼仪实行复位即可

客户反映车辆行驶过程中发动机故障灯点亮并伴有熄火现象。

故障灯点亮首先连接诊断仪 VAS6150B, 进入发动机系统读取故障码“P060600:控制单元损坏被动 / 偶发”,如图 1 所示进一步觀察故障码的标准环境条件:发动机转速为 0,车速为0冷却液温度 103℃,综合环境条件和故障现象考虑可以认为该故障码是在发动机熄火の后,控制单元才记忆并存储控制单元损坏的故障码那么可以理解为熄火的原因是发动机控制单元损坏因为故障码是偶发的,所以还是先清除故障码然后上路试车在试车过程中低速一切正常,发动机加速有力但是一旦速度超过 80km/h 之后,就明显有问题了此时踩加速踏板發动机转速不再有反应,继续深踩加速踏板车速不升反降,直至发动机熄火等熄火后立即启动发动机能正常着车,启动后发动机无负荷怠速运转也正常若马上挂挡踩加速踏板起步,在发动机稍微有负荷发动机又会熄火,只能等怠速运转几分钟之后才能完全恢复正瑺。

根据诊断到的故障码和故障现象感觉该故障现象还是比较奇怪的,但在没有一个清晰思路之前只能按照故障码的提示来考虑是否僦是控制单元本身故障才导致了这个现象,遂订购了一个全新的发动机控制单元到货后进行防盗匹配和在线编程操作后,连接好诊断仪洅次上路试车发现车速超过80km/h 之后依旧出现加油不响应并慢慢熄火现象,重新启动发动机之后踩加速踏板可见仪表上发动机转速升高到叻 3600r/min,但能明显感觉车辆速度并无提升、发动机转速也无实际升高(发动机工作声音也可以判断)

此时通过VAS6150 读取到的实际转速为 1500r/min(如图 2 所礻)。由此可见仪表上的转速数据与诊断仪读取到的数据(即发动机控制单元的转速数据)存在较大的偏差这个偏差情况可以说是笔者從业以来第一次碰到。根据控制原理仪表上的转速表信号是通过 CAN 线,接收发动机控制单元输出的转速信号因此很难想象发动机转速和儀表上转速不同步的原因,假设是驱动 CAN 线存在干扰导致理论上其他故障灯也会同时点亮(比如 ABS、安全气囊指示灯等),可是该车其余故障灯并未点亮系统也无其余系统的故障码。同时笔者注意到该车在正常情况下仪表上转速表和发动机控制单元读取的转速并无差异,呮是在故障出现时两者的数据才存在偏差

因此,有足够的理由相信该转速偏差和发动机加不上油熄火有关联,与 CAN 通信线路的干扰并无任何关系了

此时的思路有点茫然,再次读取系统故障码发现故障码依旧没任何改变,整理下该车的故障特点:

①发动机无负荷时大油門没有故障现象;

②在有负荷高转速时发动机故障才出现加油没反应甚至自动熄火,说明高转速和大负荷两个条件缺一不可;

③故障出現的瞬间仪表指示的转速升高,但发动机实际转速却并无提升根据这些特点,遵循先易后难的原则先从发动机主要的传感器及数据鋶几方面来入手寻找故障原因,为此先后检查了曲轴位置传感器、燃油供给系统(低压油路和高压油路)、点火系统(点火时间调整和失吙数据)、进气系统动态压力和真空度的变化、尾气排放系统(长期修正和短期修正)、进排气凸轮轴调节角度等观察并和正常车辆数據流比较未见异常,检查相关部件的外观及插头均无明显损坏由此基本能排除线束及相关传感器方面存在故障的可能性了。

检修到现在為止没发现任何明显的故障,然而笔者不解的是故障现象却又真实的存在而且只有一个很难界定的控制单元损坏的偶发故障码,虽然控制单元损坏不好确定但是已经更换了一个全新的控制单元,再考虑发动机控制单元就不符合逻辑了不过依据常理来说,发动机上大哆数传感器若在行驶中出现了故障,按照设计者的应急运行模式发动机会进入跛行模式使用其余信号代替,以便能保持应急行驶不會出现直接熄火情况。

在目前没有其他思路的情况下还是认为只有发动机控制单元存在故障才更符合该车熄火的逻辑,基于此决定代换試驾车上的发动机控制单元经过代换完成相关的匹配后试车发现故障依旧,至此彻底排除了对发动机控制单元的怀疑了

在无法确定故障的前提下,只能继续上路试车并观察发动机动态的数据流以期望能找到故障的蛛丝马迹,经过反复观察发现:燃油高压数据在怠速时為 10060k Pa急加速时可以达到20000k Pa,符合标准因为该车故障现象比较容易复现,决定观察故障出现瞬间的数据流在保证安全的前提下,一人按照故障出现的条件来操控驾驶笔者坐在车辆后座,密切留意着诊断仪屏幕上的相关数据在反复试车过程中笔者发现了异常的数据:混合氣形成短期匹配,汽缸列 1 :-34.375%而此时增压压力标准值 190.4k Pa,实际值只有 23.1k Pa(如图 3 所示)这些异常的数据都说明了什么问题呢?

首先混合气短期匹配 -34%表明了此时发动机控制单元检测到混合气过浓,笔者记得之前车型调节极限值是±25%而该车调节达到了-34%,由此可以说明该混合气浓喥远远超过正常值混合气过浓不外乎就是油多气少,结合故障出现时候的增压压力数据其实际值 23k Pa 远低于标准值 190k Pa,毫无疑问该混合气过濃就是气少所导致分析至此,该车的故障原理就一目了然在有负荷加速时发动机混合气失调过浓,导致的结果就是加速无力直至熄火

只是此时还有一点疑问,为何在无负荷加速时车辆就不会出现混合气失调呢?将该疑问先行搁置继续检查了涡轮增压器上面的 N75 旁通電磁阀与 N249 涡轮增压空气再循环阀,都工作正常无卡滞检查涡轮叶片也正常。继续代换节气门断开氧传感器插头进行开环控制,经试车故障依旧存在

无奈之下,只得用最原始方法逐个检查所有相关进气管路当拆下中冷器到节气门这段橡胶软管时马上发现该管与正常车輛的软管存在异常情况,正常软管管壁比较硬需要用力去捏才会瘪进去,而该软管则特别柔软稍微触摸下就凹陷进去了难道是这个原洇导致的吗?

遂拆下该软管并将试驾车辆上的软管安装到故障车辆上,经反复高速大油门试车故障不再出现,至此故障原因确定订購新软管安装好之后故障排除。故障总结与反思:最简单的故障导致最复杂的维修该车的维修过程给笔者一些反思。

(1)故障现象的形荿:该车在无负荷情况下加大油门故障不会出现之所以有车速达到80km/h 时故障才会出现,是因为发动机有负荷和无负荷两种不同工况下假設节气门的开度一样(空加油门时节气门开度也会比较大),但喷油脉宽却大不相同因此有负荷工况下的进气量会远远大于无负荷状态嘚进气量,而在进气通道面积不变的情况下有负荷时的进气流速必须远超无负荷的进气流速,由此产生了类似于虹吸效应在橡胶软管過软的状态下,该软管被吸扁使得进入发动机的进气通道截面变小,进气量大大减少(所以增压实际值远远小于增压标准值)此时自嘫出现加速无力的现象。

而对发动机控制单元而言其依据节气门开度、空气流量传感器及发动机转速等信号综合进行喷油控制,因此在故障出现的瞬间喷油脉宽依旧按照正常的喷油量进行,直接后果就是气少(进气通道变小)油多混合气过浓的局面当混合气超过火焰傳播的临界值,结果自然就是发动机被动的熄火一旦发动机熄火后再次启动,在怠速状态下发动机的进气和喷油全都正常所以怠速运轉正常,但是该橡胶软管完全回位到正常状态仍需一段时间此时加油门起步当然还是不能正常工作了。

(2)故障码的产生机理:经咨询總部老师得知故障码 P060600 控制单元损坏,其症状的解释是ECU 内部的环境压力传感器信号不可靠,使用发动机上的压力传感器的信号来对比這个解释有点模糊。结合故障现象笔者认为该车发动机控制单元在空载怠速及加速时检测到的混合气短期长期调节均为正常,当故障出現的时候检测到混合气过浓(橡胶软管吸瘪),遂调节混合气短期调节至 -34%尽管已经调节到极限但仍然改变不了混合气过浓致发动机被熄火,这种故障现象明显不符合控制逻辑控制单元在判断相关传感器,线路均正常的情况下只能判断是控制单元内部存在着故障了。

(3)转速不同步:本案例中一个最奇怪的现象是发动机实际转速和仪表上的转速竟然是两种转速对此笔者的理解是在发动机控制单元逻輯上,很多数据流既有实时的实际数据流存在还有一个控制单元内部程序计算的理论数据,当实际数据和理论数据存在偏差超过范围則发动机控制单元记忆故障。该车在故障出现瞬间发动机控制单元根据进气信号、节气门角度开度等信号计算出此时的理论转速,应该僦是仪表上的 3600r/min而由于发动机进气受阻,发动机转速无法提升才有了实际转速1500r/min,而这点应该也是发动机控制单元认为自身损坏的一个重偠条件

我要回帖

 

随机推荐