lng lng储罐压力 停用多长时间需要预冷

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xxxx燃气集团有限公司xxxx制气厂
应急气源站工程
LNG设备管道预冷方案
天津市xxxx机电设备安装公司
编 制 人:袁
编制日期:日
本方案编制依据
1、《城镇燃气设计规范》GB
2、《工业金属管道设计规范》GB
3、《输送流体用无缝钢管》GB/T
4、《通用阀门、压力试验》GB/T13927
5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
6、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235
7、《低温与绝热技术》
8、《中国政工程华北设计研究总院设计图纸依据》
9、《天津市津南机电设备安装公司企业标准》
1.工程概述 1
2.预冷的目的和原则 1
2.1预冷的必要性 1
2.2预冷目的 1
2.4预冷条件: 2
3.预冷前准备工作: 3
3.1三查四定工作: 3
3.2预冷所需物资准备 4
3.3参加预冷人员组成 4
3.4预冷操作人员安排 4
3.5现场预冷人员配置: 5
3.6预冷岗位体系运行图示: 5
3.7预冷前对装置的检查和必要工作 6
4.预冷主要步骤: 6
4.1先用低温氮气预冷: 6
4.2液氮预冷: 7
5.预冷流程: 8
5.1气相预冷流程: 8
5.2液相预冷流程: 8
5.3气相预冷流程示意图: 10
5.4液相预冷流程示意图: 10
5.6预冷时的观查和检查 12
6.预冷时安全注意事项 12
7.预冷时的节能减排措施 13
8.预冷应急预案 13
9.预冷时间安排及预冷成功标志 13
10.预冷过程温度测量设置分布表 14
11.储罐预冷后压力与液位记录表 15
12.预冷温度记录表 16
13.参加预冷人员签到表 17
1.工程概述:
本工程为xxxx燃气集团有限公司香周制气厂应急气源站,主要对运来的LNG进行储存、气化、加热、通过调压、计量、混气后送入气柜及加压后送入城市中压管网。其储存规模为液化天然气216m3,气化能力为2000 m3/h*2。由xxxx燃
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文本预览:
、2 号储罐充装后,夹套内的真空度已 下降到≤10Pa 的安全技术规范要求内。3、4、6、7、 8 号储罐的真空度与上次测量没有变化。为了验证 5 号储罐夹套内真空度消失与内罐气压下降的关系,将 真空测试接头卸下,打开真空阀,用可燃气体报警仪 测试,发生了报警。由此确认:内罐气压下降是因为 内罐发生了泄漏,泄漏气体进入夹套内,使夹套的真 空度消失。 使用单位的 LNG 储站安全操作规范上没有“长期 停用后再次充装的”的相关内容,气站的安全管理和 操作人员对 1、2 号储罐 LNG 的充装过程叙述如下要: 槽车在卸车台上将 LNG 缓慢的放入充装母管内气化后 (约为 0.2MPa) ,从储罐的上进液口进入内罐,系统 上压气机把天然气从下部的出液口抽到高压缓冲管
内,然后再送到燃机烧掉,为了防止急冷,这个预冷 过程是间歇进行的,直到打开溢流阀有冻霜结出,预 冷完成。达到预冷条件后,关闭储罐下出液口,槽车 输送压力增至 0.6 MPa 左右, 从充装母管向罐内充装, 先从上进液口进,1 小时后打开下进液口,上、下同 时进液。从实际的结果来看,1、2 储罐的充装过程是 正确的。
3 泄漏原因分析
由于 LNG 储站内无法进行修理,目前无法确定产 生泄漏的具体位置是在内罐体上还是上、下进液管或 者焊缝等其它什么位置,并且,无法复制储站的实际 的充装过程,所以,分析泄漏原因主要根据以下几个 客观存在的事实并加以推理来确定的。 首先,泄漏的发生是在储站长期停用(约 10 个 月)后再次充装 LNG 后产生的,停用期间储罐的真空 度和天然气压力没有异常的变化,也就是说,是储站 充装 LNG 对该罐产生了影响,并导致泄漏。压力容器 制造缺陷产生的泄漏在此不能成立,因为,国家对低 温储罐的制造标准要求很高,出厂前要经过十分严格 检验和检测,对于标准、规范允许存在的微小缺陷、 焊接部位和弯管等应力集中部位,在没有外界诱发条 件下,如:压力、温度、介质的变化,缺陷是处于相 对“稳定状态” ,不会发生扩展的。 其次,要分析储站充装 LNG 对该罐产生了怎么的 影响。 在此可以不考虑 LNG 对罐体的腐蚀或其它影响; 储罐上的两个整定压力为 0.59 MPa 的安全阀可以保 障不会存在超压事故,储站 DCS 系统和巡查记录上没 有记载储罐压力的异常波动,在此也可以排除压力变 化的影响因素;那么只有-162℃(实际情况)的低
温 LNG 可能对该罐产生了重大影响,停用 8 个月的低 温储罐,内罐的温度已达到常温状态,如果此时 LNG 突然进入一定会造成不良后果,就是所说的“急冷” , 预冷的目的就是为了使内罐缓
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寻找更多 ""福建LNG新增储罐预冷调试完成
来源:中国海洋石油报&&&&&发布时间: &&&&&
5月8日,福建LNG新增3号、4号储罐预冷调试工作圆满完成,已具备全面接卸LNG的条件,即将转入试运行。新增储罐投用后,福建LNG接收站存储能力将达到64万立方米,成为目前国内LNG存储能力最大的接收站。
福建LNG新增3、4号储罐是在福建LNG站线项目一期工程的基础上新增建设的,与一期1、2号储罐相同,均为16万立方米地面全容式混凝土LNG储罐。项目于4月机械完工,历时约28个月,较LNG储罐通常建设周期缩短6个月。
新增3、4号储罐的建成将大大提高接收站储气调峰能力,增强天然气供应的安全性、可靠性和稳定性。(高婷)
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