真空炉 中频中频电炉炉以启动电抗截流是怎么回事

可控硅中频电源装置常见故障及排除方法
可控硅中频电源装置常见故障及排除方法
中频电源在运行中可能会出现这样那样的故障,我们可以把故障分成几个部分加以区分。(1)整流部分的故障 (2)逆变部分的故障 (3)保护部分的故障。下面我们将介绍这三个部分,特别是老的中频电源装置(包括其他厂家的中频装置...
可控硅中频电源装置常见故障及排除方法
在运行中可能会出现这样那样的故障,我们可以把故障分成几个部分加以区分。(1)整流部分的故障 (2)逆变部分的故障 (3)保护部分的故障。下面我们将介绍这三个部分,特别是老的中频电源装置(包括其他厂家的中频装置)出现的几种典型故障原因及排除方法,供大家参考。
一 整流部分的故障
1、 设备在运行中直流电抗器发出嗡嗡声。
故障原因是整流桥输出不平衡造成的,排除方法是调整电位器W7,W8,W9使整流桥输出的六个波头平衡即可。
2、 老中频装置在运行中直流电抗器发出较大的嗡嗡声。
故障原因是整流桥六只可控硅的一只不导通造成的,用示波器可以看到如图17(b)三相整流桥的输出波形。大部分是触发脉冲到可控硅导线接触不良或断线引起的。用万用表R1Ω挡测量主控板触发脉冲输出端的正向电阻值是否在20Ω左右,如大于40Ω可能是接触不良,阻值很大就是断线。但也不排除可控硅控制极内部断线及老化的可能。此种故障从仪表可以看出中频电压和直流电压的比值很高。在检修中要和其它近似现象加以区分,避免走些弯路。
1、设备在运行中突然电流增大直流电压降低中频&
电压比直流电压高出很多,直流电抗器蹦的厉害。
故障原因;(1)三相电缺相,(2)快速熔断器烧毁,(3)控制回路电源烧保险使同步电源缺相,(4)电力变压器高压保险烧毁造成的。恢复后即可正常工作。
4、 设备在开机时,功率电位器旋动就是最大功率,没有小功率。
此故障突出表现在老中频装置中,最容易出现。原因是功率电位器内部断线所造成的,更换新的电位器即可恢复正常工作。
二 逆变电路出现的故障
1 、中频功率上不去。
(1)中频装置只能在低功率下工作,当直流电压Ud调高时,过流保护动作。故障原因是负载交流等效电阻偏小。尤其是炉子到了后期炉衬厚度减小,启动后往往是直流电压小,电流大,中频电压也小,换流比较困难,逆变器容易颠覆,功率升不上去,此时适当加大tf,即调大电流信号瓷盘电位器。待炉料熔化后再恢复ic至正常值。另外感应线圈匝间绝缘不良,电压低时可以工作,中频电压高时绝缘击穿造成匝间短路,交流等效电阻迅速减小,逆变容易颠覆。处理的办法是扒掉炉衬,搞好感应圈的绝缘便可正常。
(2)直流电压和中频电压都很高,而直流电流却很小,当直流电压升到最大值时中频功率还很低。故障原因是新打的炉衬炉壁较厚使负载交流等效电阻偏大,则启动后Ud大,Id小,中频装置不能满足功率输出。此时应加大补偿电容器的容量使等效电阻得以匹配。
2、 设备启动困难
照理讲他应导电半个周期,但是由于t2时刻以后负载中频电压改变方向,t2以后负载电压的极性如图18a所示,而4号桥臂又关不断,因此t2时刻3号桥臂因开始受反向电压而截止,所以3号只是在t1~t2期间导电,3号在t2截止后,因4号始终导电,则U3电压就是负载中频电压波形。而3号桥臂的这个波形是4号关不断或短路所致,不应误认为3号桥臂SCR有问题。这种故障往往事先有一个可控硅关不断引起,然后桥臂上串联的另一个可控硅受全电压,因此开关损耗增加,温升增高,关断时间加长,造成可控硅关不断。
3、 功率在较低时勉强能工作
但中频频率降低,电压低电流很大,升高功率时逆变失败,过流保护动作。这种故障通常是桥臂中串联的两个可控硅中有一个不导通,是整个桥臂不能导电。用示波器可以看出,见图 19 ,如果3号桥臂导不通,则4号桥臂无法关断,用示波器观察U4也是一条直线,3号桥臂的电压等于负载电压,所以U3波形是完全正弦波。应该注意,现在U4波形也是一条直线和上一种故障一样,但是现在故障的根源不在4号桥臂上,而是在3号桥臂上。检查的方法是(1)用示波器检查桥臂上有没有触发脉冲及幅度。(2)用万用表检查可控硅控制极与阴极之间的电阻,是否开路和短路。(3)如果是触发脉冲的问题,应调换主控板,如果是可控硅的问题,应调换可控硅。(4)在实际运行中,感应圈的一端与炉壳短路同样也会造成近似以上故障现象,用示波器观察各桥臂波形与上述一样,一组波形是近似正弦波,另一组的波形是直线。
4 、在电容升压线路的装置中不能启动,改为不升压线路空炉勉强
能启动,启动成功前直流电抗器发出一阵哼哼声,然后基本正常。
这种现象一般是逆变可控硅性能不好造成的,有些可控硅在制造出厂时检测失误,标注参数与实际不一致。检查的方法是先按不升压线路连接,缓慢启动电源,用示波器观察可控硅的管压降,在临近启动状态有问题的可控硅管压降是跳动的正弦波。查出问题所在,调换可控硅即可正常工作。在实际运行中有些可控硅关断时间长,用样会造成不能启动,在出现故障时要细心观察鉴别区分解决。
5、 中频电压升到700V时系统保护动作
这种故障一般出现在逆变桥的可控硅其中的一只反向耐压降低所造成的。用万用表测量阳极与阴极之间的正反向阻值,能看出正向阻值很大,反向阻值只有30KΩ以下,调换可控硅即可正常工作。
6、 中频电压升到500V时直流电抗器发出
较低沉的砰砰声,再升功率过流保护动作。
此现象是逆变触发脉冲变压器性能下降造成的。在中频电压较高时形成容性漏电,扰乱触发脉冲的定位形成,使逆变触发定位变化,造成逆变换流失败。处理此故障难度较大,应将所有逆变触发脉冲变压器更换。
7、 装置在运行中炉料温度在1000oC以下
能正常工作在1000oC以上过流保护动作。
(1)冷却循环水温度过高,原因是用户的冷却循环水池受场地的限制,造的较小特别是夏天的气温较高更加促使水温的上升,使逆变硅的性能改变,关断时间加长,不适应回路的频率变化造成换流失败,使过流保护动作。
(2)可控硅的关断时间长造成的,因为炉料在低温时导磁率较高,磁感应强度大,感应圈的电感量较大,在电容量不变的情况下谐振频率较低,可控硅的关断时间尚能适应工作要求。当炉料温度升到1000oC以上时导磁率变小,感应圈电感量减小,谐震频率增高对可控硅的关断时间要求提高,关断时间长的可控硅不能胜任换流的要求,使逆变失败,造成过流保护动作。
(3)处理的方法是;
(1)加大循环水的吨位使散热良好。
(2)在阻抗允许的情况下,增加电容补偿,降低谐振频率。
(3)阻抗已不能改变的情况下,调换关断时间短的可控硅是最佳选择。
8 、装置空炉启动后直流电抗器发出连续噔噔噔响声,中频电压升到500v左右时过流保护动作。
(1)这种故障是逆变回路阻容保护电容器漏油使损耗太大造成的,因为在工作中故障保护电容在中频电压下相当于短路,只有更换新的保护电容才能排除故障。&&&&&&&&&&&&&&&&&
(2)桥臂可控硅性能不良引起换流不正常,但电抗器响声更大些!
(3)中频电压互感器或电流信号互感器内部有击穿或接触不良,造成逆变工作不稳定现象,电抗器同样有较大异常响声。
(4)逆变脉冲变压器内部绝缘不良,同样如此。在通常的检修方法中考虑到电抗器有异常声音,往往误认为是整流部分故障,实际不然。用示波器观察整流桥直流输出端波形如图17(a)的波形。波形中明显看出有短暂短路现象。它与整流桥一个可控硅不导通的波形如图17(b)不同。前者缺口较窄,后者缺口较宽。在实际修理中只要发现以上波形,可以肯定是逆变部分故障造成的,不要去整流部分盲目的找问题!走些不必要的弯路。在处理的过程中一定不要盲目,认真分析查找故障原因所在加以妥善处理。
三 保护部分产生的故障
1、 装置不定期烧逆变硅。
此故障一般是过流过压系统出问题造成的。应着重检查5/0.1电流互感器和中频电压互感器的内部绕组是否断路。因为线径较细容易受环境不良气体腐蚀造成断线。其结果使过流限流过压限压保护失效,一旦炉子系统出现瞬间不良原因使电流电压瞬间突变,超过可控硅的额定电流和耐压值而造成烧硅。
2、 装置定位连续烧硅,
特别是应用多年的装置或循环水质较差的用户。往往是烧硅后不做详细检查盲目换硅,其结果是换上又烧!此故障不外乎三个原因
(1)与烧硅位置相关连的阻容保护电阻断线,电容干枯失效有关,应检查换之。
(2)相应位置的脉冲变压器绝缘不良或控制极接线接触不良引起的烧硅。接线焊牢或换新的脉冲变压器!
(3)可控硅散热器(俗称水套)内部腐蚀严重或水垢太厚引起散热不良造成烧硅。处理的办法是用盐酸冲洗,但盐酸冲洗的次数多了会把水套内部腐蚀坏,进水在水套内部不循环直接从出水口流出,造成通水良好的假象反复烧硅!最好是换新的水套最佳。
以上讲的故障现象,大部分是老中频最容易出现的,新中频装置故障较少发生,可能会在长途运输中造成个别接线松动,引起接触不良的故障。所讲故障现象及检查排除方法仅供参考,望不要照搬。
(此文章由潍坊恒泰电炉编制,转载请说明出处,)
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查KK管,可能烧了或性能不好。
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出门在外也不愁中频炉常见故障分析
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中频炉常见故障分析1) 故障现象:设备无法启动,启动时只有直流电流表有指示,直流电压、中频电压均无指示。   分析:    a.逆变触发脉冲有缺脉冲现象;    b.逆变晶闸管击穿;    c.电容器击穿;    d.负载有短路、接地现象;    e.中频信号取样回路有开路或短路现象。2) 故障现象:启动困难,启动后中频电压高出直流电压一倍以上,且直流电流过大。   分析:    a. 逆变回路有一只晶闸管损坏;    b. 逆变可控硅有一只不导通,即“三条腿”工作;    c. 中频信号取样回路有开路或极性错误现象;    d. 逆变引前角移相电路出现故障;3) 故障现象:启动困难,启动后直流电压,难以到达满负荷或难以接近满负荷,且电抗器震动大,声音沉闷。   分析:    e. 整流可控硅开路、击穿、软击穿或电参数性能下降    f. 缺少一组整流脉冲    g. 整流可控硅门极开路或短路4) 故障现象:能够启动,但启动后马上停机,设备处于不断重复启动状态。   分析:    h. 引前角太小;    i. 负载振荡频率在它激频率的边缘5) 故障现象:设备启动后,当功率升到一定值时,易过流保护,有时烧坏晶闸管原件,才重新启动,现象依然如故   分析:    j. 如果在刚启动后低电压下产生过流,则逆变引前角太小使可控硅不能可靠关断    k. 逆变晶闸管水冷套散热效果下降    l. 槽路连接导线有接触不良6) 故障现象:设备启动时无任何反应,控制板上缺相等亮   分析:    快熔烧断7) 故障现象:设备运行时直流电流已达到额定值,但直流电压和中频电压低。   分析:    此现象不是中频电源故障,而是由于负载阻抗过低引起的    a. 串联电容器有损坏的    b. 感应器有匝间短路现象 8) 故障现象:设备运行时,直流电压和中频电压均已达到额定值,但直流电流小,功率低。   分析:    此现象刚好与7)故障现象相反,是由于负载阻抗高引起的    a. 负载补偿电容器的补偿量不足    b. 槽路连接节点接触电阻过大,清理灰9) 故障现象:设备运行正常,直流电流指示偏高,如果将电流设在额定值,则电压太低,去功率表指示和电流电压表的指示相乘不一致   分析:    此现象通常是分流器与接线的污垢和氧化层使接触电阻增大使分流器上产生的电压增高所致10) 故障现象:设备运行正常,但停止后启动无任何反应,也无任何保护。指示。   分析:    a. 中频启动开关损坏    b. 保护电路故障,通常是电路板上扫频电路集成块NE556有问题    c. 给定电路中,给定信号中断11) 故障现象:频繁烧坏可控硅原件,更换后,又烧坏   分析:    可参考故障E)另外介绍如下:    a. 晶闸管在反向关断时,承受反向电压的瞬时毛刺电压过高,检查阻容吸收    b. 负载对地绝缘降低,及对地打火,或晶闸管两端形成高压    c. 脉冲触发回路故障,突然丢失触发脉冲造成晶闸管开路    d. 设备运行时负载开路    e. 设备运行时负载短路    f. 保护系统故障(保护失灵)    g. 晶闸管冷却水系统故障    h. 电抗器故障,造成逆变侧电流断续,因电抗器磁饱和和失去限流作用烧坏晶闸管    i. 换相电感电感量太大,或绝缘降低引起电流不稳定12) 故障现象:启动设备时,当打开中频启动开关,主电路开关保护跳闸或过流保护   分析:     a. 功率调节旋钮在最高位置,瞬间电流冲击太大    b. 电流调节器故障,尤其是电流互感器损坏或接线开路,启动无电流反馈抑制,电流冲击太大13)& 故障现象:中频变压器烧坏,更换后启动设备依旧烧坏   分析:    此现象一般发生在升压负载设备上,主要由于泄放电感虚接开路引起,升压方式两组电容电压不一致,放电时高电压放电慢,没放完又开始充电,就会在电容器上积累直流电荷,通过泄放电感释放,泄放电开路,就会通过中频变压器释放,由于中频变压器容量小,烧坏14) 故障现象:在升压电路中泄放电感发热或烧坏   分析:    a. 泄放电感小    b. 逆变脉冲不对称    c. 逆变可控硅有一只烧坏的情况下运行,此时中频输出电压波形崎变,引起泄放电感流过的电流很大,引起发热或烧坏15) 故障现象:设备能启动,启动成功好频率比原来高很多,有时不好启动   分析:    a. 负载线圈匝间有短路现象    b. 负载电容器柱子有开路16) 故障现象:容易启动,但升压时电压容易过压,有时过压过流同时出现   分析:    a. 逆变引前角过大,造成逆变毛刺电压过高    b. 电源柜内部主回路有虚接、绝缘降低、打火现象    c. 负载线圈或电容器有虚接、绝缘降低、打火现象    d. 逆变晶闸管触发有问题,连线松动或门极开路17) 故障现象:设备可用启动,但电压升不高,电抗器声音大,且沉闷,电压升起时不稳定,有时过流过压保护,有时烧坏可控硅,但整流好的   分析:    a. 电抗器电感量大,出现磁饱和,起不到滤波作用    b. 电抗器绝缘不好其他常见故障& 1、开机设备不能正常起动 &&&&& 1.1故障现象:起动时直流电流大,直流电压和中频电压低,设备声音沉闷过流保护。 &&&& 分析处理:逆变桥有一桥臂的晶闸管可能短路或开路造成逆变桥三臂桥运行。用示波器分别观察逆变桥的四个桥臂上的晶闸管管压降波形,若有一桥臂上的晶闸管的管压降波形为一线,该晶闸管已穿通;若为正弦波,该晶闸管未导通,更换已穿晶闸管,并查找晶闸管未导通的原因。 &&&& 1.2 故障现象 &&&&&& 起动时直流电流大,直流电压低中频电压不能正常建立。&&&&&& 分析处理 :补偿电容短路.断开电容,查找短路电容,更换短路电容。&&&&&& 1.3 故障现象 &&&&&& 重载冷炉起动时,各电参数和声音都正常,但功率升不上去,过流保护。 &&&&&& 分析处理:&&&&&& (1) 逆变换流角太小。用示波器观看逆变晶闸管的换流角,把换流角调到合适值;&&&&&& (2) 炉体绝缘阻值低或短路,用兆欧表检测炉体阻值。排除炉体的短路点&&&&&& (3) 炉料钢铁相对感应圈阻值低,用兆欧表检测炉料相对感应圈的阻值;若阻值低重新筑炉。 &&&&& 1.4 故障现象: 零电压扫频起动电路不好起动,&&&&&& 分析处理:&&&&&&& (1) 电流负反馈量调整得不合适,检查电流互感器同名端: &&&&&&& (2) 信号线是否过长过细; &&& (3) 中频变压器和隔离变压器是否损坏,特别要注意变压器匝间短路,重新调整电流负反馈量,更换已损坏的部件。 &&&&&& 1.5 故障现象 零电压它激扫频起动电路不好起动。&&&&&& 分析处理: &&&&& (1)扫频起始频率选择不合适,重新选择起始频率; &&&&& (2)扫频电路有故障,用示波器观察扫频电路的波形和频率,排除扫频电路故障。&&&&&& 1.6 故障现象: 起动时各电参数和声音都正常,升功率时电流突然没有,电压到额定值过压过流保护。 &&&&&& 分析处理:负载开路检查负载铜排接头和水冷电缆。 &&&& 2.设备能起动但工作状态不对 &&&&&&&& 2.1 故障现象: 设备空载能起动,但直流电压达不到额定值,直流平波电抗器有冲击声并伴随抖动。&&&&&&&& 分析处理: 关掉逆变控制电源,在整流桥输出端上接上假负载,用示波器观察整流桥的输出波形,可看到整流桥输出缺相波形,缺相的原因可能是:&&&&& (1)整流触发脉冲丢失;&&&&& (2)触发脉冲的幅值不够宽度太窄,导致触发功率不够,造成晶闸管时通时不通; &&&&& (3)双脉冲触发电路的脉冲时序不对或脉冲丢失;&&&&& (4)晶闸管的控制极开路/短路/接触不良。 &&&&&& 2.2 故障现象: &&&&&&&& 设备能正常顺利起动,当功率升到某一值时过压或过流保护。&&&&&&&& 分析处理: 分两步查找故障原因: &&&&& (1)先将设备空载运行,观察电压能否升到额定值;若电压不能升到额定值并且多次在电压某一值附近过流保护,这可能是补偿电容或晶闸管的耐压不够造成的,但也不排除是电路某部分打火造成的,,&&&&&&&&& (2) 电压能升到额定值,可将设备转入重载运行,观察电流值是否能达到额定值;若电流不能升到额定值,并且多次在电流某一值附近过流保护,这可能是大电流干扰,要特别注意中频大电流的电磁场对控制部分和信号线的干扰。 &&&& 3. 设备正常运行时易出现的故障 &&&&&&& 3.1 故障现象: 设备运行正常,但在正常过流保护动作时烧毁多只KP晶闸管和快熔。 &&&& 分析处理: &&&& 过流保护时为了向电网释放平波电抗器的能量,整流桥由整流状态转到逆变状态,这时如果α>120度;,就有可能造成有源逆变颠覆,烧毁多只晶闸管和快熔,开关跳闸,并伴随有巨大的电流短路爆炸声,对变压器产生较大的电流和电磁力冲击,严重时会损坏变压器。&&&&& 3.2 故障现象: &&&&& 设备运行正常,但在高电压区内某点附近设备工作不稳定,直流电压表晃动,设备伴随有吱吱的声音,这种情况极容易造成逆变桥颠覆烧毁晶闸管。 &&&&& 分析处理: 这种故障较难排除,多发生于设备的某部件高压打火: &&&&&& (1)连接铜排接头螺丝松动造成打火; &&&&&& (2)断路器主接头氧化导致打火; &&&&&& (3)补偿电容接线桩螺丝松动,引起打火,补偿电容内部放电阻容吸收电打火;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&& (4)水冷散热器绝缘部分太脏或炭化对地打火;,&&&&&&&&&&&& (5)炉体感应线圈对炉壳/炉 底板打火,炉体感应线圈匝间距太近,匝间打火或起弧。固定炉体感应线圈的绝缘柱因高温炭化放电打火,&&&&&&&&&&&&& (6)晶闸管内部打火。 &&&&&&&&& 3.3 故障现象: 设备运行正常但不时地可听到尖锐的嘀―嘀声,同时直流电压表有轻微地摆动。&&&& 分析处理: &&&& 用示波器观察逆变桥直流两端的电压波形,一个周波失败或不定周期短暂失败,并联谐振逆变电路短暂失败可自恢复周期性短暂,失败一般是逆变控制部分受到整流脉冲的干扰,非周期性短暂失败一般是由中频变压器匝间绝缘不良产生。&&&&&&&&& 3.4 故障现象: 设备正常运行一段时间后出现异常声音,电表读数晃动设备工作不稳定。&&&& 分析处理: &&&& 设备工作一段时间后出现异常声工作不稳定,主要是设备的电气元器件的热特性不好,可把设备的电气部分分为弱电和强电两部分,分别检测。先检测控制部分,可预防损坏主电路功率器件,在不合主电源开关的情况下,只接通控制部分的电源,待控制部分工作一段时间后,用示波器检测控制板的触发脉冲,看触发脉冲是否正常。&&&& 在确认控制部分没有问题的前提下,把设备开起来,待不正常现象出现后,用示波器观察每只晶闸管的管压降波形,找出热特性不好的晶闸管;若晶闸管的管压降波形都正常,这时就要注意其它电气部件是否有问题,要特别注意断路器、电容器、电抗器、铜排接点和主变压器,&&&&&&&& 3.5 故障现象: 设备工作正常但功率上不去。&&&& 分析处理:设备工作正常只能说明设备各部件完好,功率上不去,说明设备各参数调整不合适。影响设备功率上不去的主要原因有: &&&&&& (1)整流部分没调好,整流管未完全导通,直流电压没达到额定值影响功率输出;&&&&&&&&&&&&&& (2)中频电压值调得过高/过低影响功率输出;&&&&&& (3)截流截压值调节得不当使得功率输出低;&&&&&&&&&&&&& (4)炉体与电源不配套严重影响功率输出;&&&&&& (5)补偿电容器配置得过多或过少都得不到电效率和热效率最佳的功率输出,即得不到最佳的经济功率输出;&&&&&& (6)输出回路的分布电感和谐振回路的附加电感过大,也影响最大功率输出。&  & 3.6 故障现象: 设备运行正常但在某功率段升降功率时,设备出现异常声音抖动,电气仪表指示摆动。&&&&&&&& 分析处理:这种故障一般发生在功率给定电位器上,功率给定电位器某段不平滑跳动,造成设备工作不稳定严重时造成逆变颠覆烧毁晶闸管。 &&&&&& 3.7 故障现象: 设备运行正常但旁路电抗器发热烧毁。&&&&&&& 分析处理:造成旁路电抗器发热烧毁的主要原因有,&&&&&&& (1)旁路电抗器自身质量不好;&&&& (2)逆变电路存在不对称运行,造成逆变电路不对称运行的主要原因来源于信号回路。 &&&&&& 3.8 故障现象: 设备运行正常经常,击穿补偿电容。&&&&&& 分析处理 故障原因:&&&&& (1)中频电压和工作频率过高,&&&&& (2)电容配置不够;&&&&& (3)在电容升压电路中,串联电容与并联电容的容量相差太大,造成电压不均击穿电容;&&&&& (3) 却不好击穿电容。 &&&&&& 3.9 故障现象: 设备运行正常但频繁过流。 &&&&&& 分析处理: &&&&&& 设备运行时各电参数波形声音都正常,就是频繁过流。当出现这样的故障时要注意,是否是由于布线不当产生电磁干扰和线间寄生参数耦合干扰,如强电线与弱电线布在一起,工频线与中频线布在一起,信号线与强电线、中频线汇流排交织在一起等。&&&&& 4. 直流平波电抗器 &&&&&&& 故障现象: 设备工作不稳定,电参数波动,设备有异常声音,频繁出现过流保护和烧毁快速晶闸管。&&&&&& 分析处理: 在中频电源维修中,直流平波电抗器故障属较难判断和处理的故障。直流平波电抗器易出现的故障有: &&&&&& (1)用户随意调整电抗器的气隙和线圈匝数,改变了电抗器的电感量,影响了电抗器的滤波功能,使输出的直流电流出现断续现象,导致逆变桥工作不稳定,逆变失败烧毁逆变晶闸管。随意调整电抗器的气隙和线圈匝数,在逆变桥直通短路时,会降低电抗器阻挡电流上升的能力,烧毁晶闸管.随意改变电抗器的电感量还会影响设备的起动性能; &&&&& (2)电抗器线圈松动。电抗器的线圈若有松动,在设备工作时电磁力使线圈抖动,电感量突变,在轻载起动和小电流运行时易造成逆变失败;&&&&& (3)器线圈绝缘不好。对地短路或匝间短路,打火放电造成电抗器的电感量突跳和强电磁干扰,使设备工作不稳定。产生异常声音频繁,过流烧毁晶闸管,造成线圈绝缘层绝缘不好.短路的原因有:a冷却不好,温度过高导致绝缘层绝缘变差打火炭化;b.电抗器线圈松动,线圈绝缘层与线圈绝缘层之间、线圈绝缘层与铁心之间,相对运动摩擦造成绝缘层损坏;c.在处理电抗器线圈水垢时,把酸液渗透到线圈内,酸液腐蚀铜管并生成铜盐破坏绝缘层。&& 5. 晶闸管 && 5.1 故障现象: 更换晶闸管后一开机就烧毁晶闸管。&&& 分析处理: &&& 设备出故障烧毁晶闸管,在更换新晶闸管后不要马上开机,首先应对设备进行系统检查排除故障,在确认设备无故障的情况下,再开机,否则就会出现一开机就烧毁晶闸管的现象。在压装新晶闸管时一定要注意压力均衡,否则就会造成晶闸管内部芯片机械损伤,导致晶闸管的耐压值大幅下降,出现一开机就烧毁晶闸管的现象,&& 5.2 故障现象:更换新晶闸管后开机正常,但工作一段时间又烧毁晶闸管。 &&& 分析处理 :发生此类故障的原因有:&& (1)控制部分的电气元器件热特性不好;&& (2)晶闸管与散热器安装错位;&&&& (3)散热器经多次使用或压装过小台面晶闸管,造成散热器台面中心下凹,导致散热器台面与晶闸管台面接触不良而烧毁晶闸管;&& (4) 热器水腔内水垢太厚导热不好造成元件过热烧掉; && (5)快速晶闸管因散热不好温度升高,同时晶闸管的关断时间随着温度升高而增大,最终导致元件不能关断造成逆变颠覆,烧掉晶闸管;&& (6)晶闸管工作温度过高,门极参数降低抗干扰能力下降,易产生误触发损坏晶闸管和设备;&&&&& &&& (7)查阻容吸收电路是否完好(这个特注意:逆变吸收电容应用2500V绝缘摇表就充电,然后用导线就对比放电状况,找出容量失效的出来换掉,用万用表测可能不能找出坏的来)。&&&&& &&&&&&& 以上只是中频电源系统常用的检测方法和常见故障,供大家参考。由于中频电源系统钟对家维人来在电路上看并不复杂,但实际上是比较复杂的大家不要小看了它。检测维修中频电源维修人员必须要具备相当的电路理论基础知识和丰富的实践经验,能修好它就是硬道理。其故障现象是多种多样千奇百怪的,对具体故障要做具体分析。必要时,须请专业人员现场检测维修中频电源。&&& 最后我们一定要切记在更换晶闸管后一定要仔细检测设备做好笔记,即使在故障排除后也要对设备进行系

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