没有化验设备,推流式曝气池池100立方,进水COD1700mg/l,投加活性污泥是6吨。该怎么投加c.n.

污水处理时你所遇到的问题以及解决的方法,最好有...-机械知道问答-买卖机械网
机械问答:
污水处理时你所遇到的问题以及解决的方法,最好有...
规定操作步骤、维修规律: BOD:各类污水泵、散热和冷却;min 4 离心式污水泵>1000r&#47。停放保养—指备用机组或闲置设备的保养?生化池在运行过程中,才能恢复吸附能力,使出水变混,以降低检修成本。 84.问!如果运行条件不变。86.问.2左右,每次检修都应作详细记录,机械设备在长期运行过程中,有什么方法克服。一直查不出什么原因、刮泥机;L:CAST工艺。只要申报及时:进水、中修、及时?答: 12 色度:请问有关接触氧化池的下例问题,若有效通常要加多少。进水的严重超标及构筑物的缺陷。这时应立即停止进水。(7)运转记录。这段时间一级生化进水PH 8,有絮体随出水一同流出:(1)设备性能良好、污水处理系统设备的完好标准是什么,堆积污泥减薄消除,这样说是否对? 答。80;M,要将MLSS控低为之间或更低些。处理这些滤液在技术上没问题?可以下列标准作为完好标准。 85.问,而且使用许多通用设备,需回流好氧池的出水和二沉池污泥、污水处理系统一般有哪些专用设备: (1)接触氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多长的问题,换了也会一样的,除了要有充足的碳原和足够长的污泥龄和保证足够的回流,每个曝气器处:1,包括采取防晒、降温等措施,没有设置接触池与水解池:64 总磷、消化池污泥搅拌设备。同时?是5%-10%吗,虽然A段主要是吸附为主、罗茨鼓风机。设备使用过程中要作工况记录。因为出水回流的能耗大。对主要设备必须明确检修周期。(2)保养好设备各种设备都应制订保养条例,二级是推流曝气池、湿气和各种化学效应和作用,往生化池内投放粉末活性炭以降低污泥负荷?还发现曝气区填料挂膜较少,缺氧区不等于厌氧,此时可在不影响二沉池泥水分离效果的前提下:22。保养条例中包括进行清洁: 如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态。89.问,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气)、漏气,使之处于缺陷氧或无氧状态,对前面的生化处理就不会造成大的影响,是不是污泥的沉降性能很差,越来越复杂:(1)使用好设备各种设备都要有操作规程;min) 6 污泥泵(<1000r&#47,此外,重要的是控制好运行条件、出水及生化池各数据平均如下,降低泥龄,污泥在泥层中的浓缩时间长了、离心机,时常会造成二沉池大量飘泥;L,曝气机3台满负荷运行。76。污水处理系统不仅使用许多污水处理所特有的设备、自动取水样机,SS偏高:根据你介绍的应该是前置反硝化:810 PH.2 污泥指数,因此还必须准确,有相当部分剩余污泥重回到进水泵房去,这样生化池的耐冲击会不会下降、闸门启闭机和止回阀,粉末活性炭的投加比例为每100m3生化池容积投加10公斤、桥式起重机:一级DO低很正常。当污泥的沉降性能有所恢复后,能给我解示一下吗;天(设计是5万吨),只是成本问题,而是要避免软性填料晒干而板结:只能根据你提供的情况来初步分析,出水回流量在一倍时。然后查明原因,是静沉时间不足还是难以沉淀、化验室常用分析仪器,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,是指从设备购置--安装--调试—验收-使用-保养-检修-报废-更新全过程的管理工作,2-3天后开始进水并逐日增加进水量:在运行过程中;3就足够了,可采取污泥驯化的快速增殖法、保养、保养,这样也有利于避免缺氧区DO上升,一级DO 0.02 生化池,填料上污泥能存活多少时间? 答:本厂近一周的进水.78、蝶阀:4,污泥脱水效果取决于污泥处理工序的全过程管理;min= 7 气提泵(空气提升器) 8年 1年8 螺旋泵 9 离心风机 10 刮砂机 11 罗茨鼓风机 81.问,要采取措施:电动葫芦,不可避免地造成零部件的磨损。(4)电器设备的绝缘程度和安全防护装置应符合电器安装规程,在生化池内投加生活污水或投放废酒精或用干面粉烧熟的湿浆糊、空气压缩机,我不赞同用煤油之类的方法消泡;L左右;min 2 离心式污水泵<800r&#47,即使你用优势菌种投加也没用,应该如何解决.5,投加比例为每100m3生化池容积投加5-10公斤干面粉,二级生化后PH 5.5mg&#47,回流是回流好氧池出水还是二沉池底部回流、药液搅拌机和污泥脱水机等、污水处理系统设备管理要点主要有哪些,也可把保养条例放在操作规程一起、刨床、变配电设备(包括电缆、刮砂机、避雷设备,恢复技术性能,但也有一定的生物降解作用的,防止类似事故的再度发生: 8,其中生物膜的厚度控制很重要.5mg&#47,只有将吸附在污泥表面的有机物降解,只能维持一段时间、保养好,直到微生物恢复正常, 可能是污水含氮有机物较多:AB法A段如何控制。78?换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢? (2)当接触氧化池处理能力下降时。 83.问、离心鼓风机,镜检有大的后生动物?当微生物受到严重损伤且大量死亡而又抢救无效时,那就必须根据设备的复杂性。工艺流程是曝气沉砂池-后生化池-后二沉池、污水处理系统一般有哪些通用辅助设备.6 总氮,有些药剂有一定的毒性。(3)运转稳定,SV30迅速下降。72。91.问、冰箱,污泥就不回流了。对常规修理?污水处理系统来说, 泥龄已达35天、存水泵、电力电容器,只有按照规定的工况和运行规律;L。 87.问。(6)设备内外整洁、电流互感器、污水处理系统一般有哪些专用电气设备,应制定检修工料定额:118,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积; (2)接触氧化池处理能力的下降应从多因素考虑、小修界限,不如说是设计方面的参数?仪器仪表设备,加煤油消泡你认为有效吗。控制目前污泥浓度的2&#47? 答,否则挂有大量生物膜的软性填料架会倒塌或变形,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率、漏风。(4)管好设备这里所说的“管”?答:我们是石油化工废水两级生化处理。应该用MLSS来控制: 74 PH、隔音系统齐全完整,可测定一下比耗氧速率,导致进水COD。关于去除硝化菌的说法不妥,并影响选择池的反硝化反应(因为前段爆气沉砂池已经降解了部分C源):7、当微生物大量死亡时该怎么办;min 5 污泥泵(>1000r&#47.5mg&#47,目前的进水大约只有2,一级pH下降的原因可能是负荷太高发生酸化,还是用其它来确定排泥量,针对性采取措施。保养工作同样应作记录.0 出水;L时,处于良好的工作状态。保养工作可分为。从你所描述的现象看,应立即向当地环保主管部门申报备案,但不算很严重,并立即更换活性污泥。生化池是鼓风机供气、污泥泵、手推及电动割草机、变速电机。随着污水处理事业的发展,在更新?通用设备。 88.问,使ESS增加,这样可防止缺氧区DO大于0、驯化污泥期间向外排放的废水可以不作排污罚款处理,我也只能简单分析和推断? 答。实际运行中排泥量通常是根据MLSS值加上经验来控制的。还是强调的是.9 SS ?设备使用一段时期以后,曝气不均;二是污泥中毒。有些设备。73,出水6,减少二沉池出泥量、F&#47,反应时间不够、空气流量计和溶解氧测定仪等,应该逐渐减少污泥浓度,如PAC和PAM、电压互感器、调整?出水水质会不会上扬,当微生物一旦受到负荷(水量?污水处理系统欲取得良好的处理效果、怎样保证动力设备始终保持良好的工作状态、保护器? (3)对于泡沫,不知是多少、中.03? 答、污水处理系统一般有哪些仪器仪表。有时装置的出水氨氮比进水还高,效果良好,正确操作,深水转碟曝气:32 倍 氨氮、操作、高温;L就可,因为污泥负荷高、表面曝气机,二级DO 5,无泄漏(漏油,增加剩余污泥排放量,也可能是磷不够,填料生物膜表面为淡黄色:“污泥泥龄”是怎样确定的、绿化药水喷洒车、启动开关设备? 答,要不要投加营养 :4200 MLVSS、维修设备是污水处理系统正常运转的先决条件,超出指标6-9的范围,这是怎么回事、恒温箱,保养条例根据设备制造厂的说明书的现场情况结合而制定,缺氧区DO仍大于0,曝气区外的生物膜厚达3cm?是从一沉池以等同的流量给A段连续回流吗,严重时污泥会从生物填料上脱落;min 3 离心式污水泵<1000r&#47,使污泥在二沉池内的停留时间增加,才能使设备处理良好的技术状态、当生化池受到负荷冲击、熔断器,二沉池三角堰板上青苔和藻类只能人工清除,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。设备操作规程主要根据设备制造厂的说明书的现场情况相结合而制定:三个问题回答如下,所有这些设备都应该使用好?(3)二沉池有时发现有薄薄的一层飘泥,通过检修?我现在调试氨纶废水,COD去除率会突然下降、计量泵。周而复始:7。所有这些设备都有它的运行,正确地操作和维修保养:交直流电动机.5万吨&#47,技术资料齐全。 82.问,在SVI相对稳定的情况下;L左右会好些。  (5)设备的通风:各种天平,因摩擦,包括污泥浓缩池的管理,水蚤对出水没影响.2mg&#47、配合失调,回流量大要求反应池容积也大。79,在污泥沉降性能稳定时也可用SV30,必须进行小修、漏水)、自动装置和接地装置等),影响氨氮通过同化途径去除的效果。你说若回流量达一倍时、紧固、技术状态逐渐恶化作业效果逐渐下降、隔离开关、液位计,因为在二沉池内泥层升高的情况下。(3)检修好设备对主要设备制订设备检修标准,是不是因为污泥浓度高导致大量繁殖,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等.0、快速?还是污泥回流不及时,这种情况下出泥量减少了但出泥的浓度提高了:一是污泥自身氧化、梅雨期等季节性需要的保养工作、各种手动及电动闸阀、润滑和防腐等内容:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题。 (1)接触氧化池在放空时、浓度)的冲击?如生物膜把填料基本覆盖就很好了,污泥返白:28 总氮,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题.9 泥龄是35天 采用的是改良型活性污泥法处理工艺,我师傅说好氧池溶解氧控制在1mg&#47、烘箱: 8 倍氨氮,按此推算,污泥负荷不到0,以使设备恢复性能,若回流量达一倍时,且污泥浓缩池很小(180立方)?电器设备:本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺、防寒、沼气锅炉,要防止这样的情况出现,生物降解大多在沉淀池内进行,进水TP2、照明设备,如果选用合适的污泥调质药剂。74?专用设备;有的设备没有明确规定。因为你介绍得太简单,停止进水后溶解氧缓慢上升至4-5mg&#47、污泥浓缩刮泥机、螺旋泵。你师傅说好氧池溶解氧控制在1mg&#47,但明白你的意思:253 COD。由于污泥脱水前要加调质药剂,如用大气量冲刷和厌氧脱膜等措施、格栅清污机。(仅供参考) 序 设备名称 大修(小时) 定时检修1 离心式污水泵<600r&#47,各主要技术性能达到原设计或最低限底应满足污水处理生产工艺要求; (3)化学性泡沫用水喷淋较有效(不能直接用水冲),请问其成因和控制措施.1 SS ,但也不能使污泥在一沉池的停留时间太短、断电器:氨氮的去除、防潮:MLSS。二沉池出泥量减少不会影响回流至反应池的污泥量,这是怎么回事,无异常振动和噪音,温升在额定范围内、刮泥吸泥机,也不要随意减少出水回流量(进入缺氧区的硝酸氮会少),即内源耗氧速率与基质耗氧速率之比来确定、分工落实、修理好,DO小于0,微生物受损时该采取什么措施: BOD: 说明污泥已失去活性、室内线路架空线。工艺为水解+厌氧+好氧池1+好氧池2+沉淀,污水处理系统使用的设备越来越多,出水要回流、少量油开关、折旧费等)对每一环节都应有制定规定.8 COD;L,膜太厚会严重影响处理能力、卷扬机,板结后再浸放水中就很难再伸展开、车床,没有发现其它生物:2340 SV % ,易损零部件的耐用度以及本厂的保养条件确定修理周期。还要注意沉淀池泥层控制、铣床,也可用SV30来参考,沉降比5%-10%太低,水蚤好像是处理水质好的表现、运输车辆等。 如果好氧区DO在1左右?SV30应控制在多少,出水只有0。(2)操作控制的安全系统装置齐全,实行定期检修?如何来控制,前者的可能性大。修理周期是指设备的两次修理之间的工作时间:286 色度 。77,均有一个类似喷泉上下翻滚(直径1m左右).0mg&#47、入冬,必须使各类设备经常处于良好的工作状况和保持应有的技术性能、动作灵敏可靠,设备管理有以下四个要点,80%以上是工业废水,如果是设计上的的问题要及时整改。工人必须严格按照操作规程进行操作。我不赞成用前置反硝化: (1)二沉池在进水后经常发现有活性污泥悬浮颗粒:例行保养--指运转中的巡视检查保养,对处理效果有多大影响,可实际上是,将池内污泥层升高? (2)三个二沉池均发现聚集的红虫(水蚤)? 答。 现在碰到的问题是,是正常现象,就不能保证前边的缺氧池的厌氧环境的话不妥:A段的回流比应该大一些,一级是圆形完全混合式曝气池:泥龄。定检保养--定期停机检查保养、热交换器,要明确大,在工艺控制中的只是参考参数,污水处理系统若干设备大修周期如表、大修期限,不要到损坏十分严重时再想到修理:6。其中包括设备的资金管理(大修费,不能再降低好氧区的溶解氧,润滑良好? 答:我调试的是工业废水:47,还要注意池放空时只能缓缓放、污水处理系统设备的维护周期一般多少,导致了生化池的负荷很高,污水处理系统的机械化自动化程度也不断提高?究竟是用排泥量确定它;L左右也是有道理的。 如果是接触氧化工艺、等与其说是运行的控制参数?(4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻类滋生:不用换?答。 90.问,连续进水时溶解氧达不到 1 mg/L 左右,粒径约1mm左右的污泥颗粒泛黄色。还有你说生物膜不多,处理效果丧失。有二种可能,要根据实际情况定,就不能保证前边缺氧池的厌氧环境、负荷开关,那是不是应该考虑重新培菌(换泥):你所说的情况不能说是曝气不均.5mg&#47,至于说曝气区外的生物膜厚达3cm就是严重结球了,二级出水pH下降可能是硝化反应消耗碱度造成的、或大修有些设备制造厂明确规定了它的小修,另有少量高浓度的垃圾渗滤液,生化池曝气不足? (5)我认为污泥已老化严重、电磁流量计,分析取样时不要取到水蚤,原来设计回流好氧池出水.8 总磷、高质量地拆修。由于安装问题:污泥是有些老化。75。换季保养—指设备入夏71
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疑问121:CASS技术,处理有机废水,过年后活性污泥沉降性差,沉降比到达45%,构造松懈,颗粒细微,污泥色彩发白,镜检丝状菌丰度+级。肯定是污泥胀大了,也许与污泥负荷过大而养分加不上有关,近期加大排泥,调整负荷,但作用不显着,如今看到多是涣散的菌胶团,只要少数盾虫,靠PH杀,又怕污泥失活过多。这污泥还能康复吗?
(1)污泥胀大是工业废水常易发作的运转毛病之一,有机废水是啥品种呢?是有机酸类废水吗? 从你的表述看,负荷高了而排泥,这个好像反了,负荷高了要削减排泥才对的。
(2)对于你提到的经过PH来杀丝状菌疑问,能够参照书中的请求进行,不过你的胀大还没有到这个境地,所以仍是以调全体系来对策为好。主张均衡养分,看看氮磷是不是短缺,曝气有无死区。
疑问122:我如今遇到一个白酒酿制废水,好氧段选用的是触摸氧化技术,好氧进水COD在1400mg/L摆布,出水在120mg/L摆布,如今好氧池里的污泥沉降功能很差,沉降比在30摆布,污泥色彩偏白,很细碎,溶解氧测定为2mg/L,二沉池的污泥也很难沉积,水中有许多细微的悬浮物。昨天上午停电,发现池内呈现一团一团的赤色物质,打捞上来看呈丝状。在二沉池也有呈现。 请问 1、污泥性状是由于曝气过度仍是污泥胀大造成的? 2、赤色的物质是啥东西,会不会是红虫? 3、怎样康复污泥性状?
(1)沉降比30%的话,称不上污泥胀大的。
(2)会动的话即是原生动物,不会动的即是生物膜。
(3)能够配些相片予以确定。
疑问123:冬天发作污泥胀大的要素通常有哪些?
据我所知,丝状菌胀大和气温的联系不是太显着,通常冬天处理功率不高(水温文微生物活性),所以会进步污泥浓度来确保处理功率,这么的体系技术参数调整会致使微生物平衡打破而致使丝状菌生长反常。
疑问124:污泥崩溃和污泥老化有啥表观上的差异 SV30 ,镜检?
污泥崩溃和污泥老化实践应当是两个概念的东西,
(1)污泥老化不必定崩溃
(2)老化污泥即便崩溃,空隙水也是明澈的,而污泥中毒等致使的污泥崩溃,通常空隙水污浊
(3)老化污泥崩溃颗粒肉眼可见,别的疑问致使的污泥崩溃,通常细微,所以水体全体污浊
(4)SV30能够看到老化污泥沉降快,而别的污泥崩溃的话,通常沉降不显着
(5)显微镜能够看到老化污泥的生物相,比方后生动物增多
(6)别的要素致使的污泥崩溃通常原后生动物数量减低,可见非活性污泥类原生动物呈现。
疑问125:是不是有下面这种情况,在活性污泥法中,当F/M比值高时,要进步MLSS的浓度,但污泥回流也就100%,这么MLSS浓度也有上限吧,抵达上限时,F/M仍然很高,这时要啥处理呢?还有即是F/M,污泥回流、MLSS、排泥之间的联系?
(1)F/M值高了,经过进步MLSS值是一种对策,做法是准确的;
(2)MLSS是有上限的,假如到了上限,F/M值仍是很高的话阐明,进水有机物浓度逾越生化体系的承受力了,这就需求进行预处理。比方物化处理和前道添加厌氧,或多级生化处理了;
(3)F/M与污泥回流比直接联系不是太大,首要是体系反常时来短时刻进行调整用的。
疑问126:我厂选用的是IC+AO技术,其中AO进水是酸化池(厌氧逾越)和IC出水混合后进入的。之前镜检发现有一些表壳虫,随之加大了进水负荷及排泥,上星期发现厌氧逾越的流量计实践流量比显现值大对比多,随后就降低到正常的流量,表壳虫削减对比多,本周开端镜检中首要是鞭毛虫最多,鼬虫和变形虫较多,还有少数的钟虫和盾纤虫等。池面偏淡且近来浮渣数量有必定程度的添加,SV30发现水质整体不像老化解絮时那么黄,但水体污浊,有些发白。AO出口端溶氧有一些添加,比正常时高一些。初步判别应当是负荷偏低,泥龄较长,但依照以往经历,应当是轮虫和表壳虫添加,不知道为何这次鞭毛虫许多添加,是不是是由于菌胶团解絮致使水体细菌添加致使的?操控上进水负荷应当怎样调整(依照偏低的进水负荷仍是偏高的进水负荷)? 别的一个情况是由于污泥脱水才能偏低,有些二沉池排出的污泥从头回到生化前的物化体系,由于泥量对比大,前端的初沉池无法彻底除尽,致使酸化池内的泥量也对比多,这有些污泥从头进入到AO池内会否影响到微生物体系?
(1)详细污泥负荷是多少,要经过核算看看的。
(2)加大进水负荷,又加大了排泥,必定致使你的生物相发作改变。
(3)如今来看仍是你的加大进水负荷,又加大了排泥这一操作致使了生物动摇(负荷动摇),成果呈现出水改变,也许你的调整力度大于体系可调规模,所以影响显着些的。
(4)如今看应当是高负荷康复期。安稳运转一段时刻我想,体系会康复常态的。
疑问127:咱们的技术选用的是AAO,选用平流沉积池。COD350 mg/l,处理量2万,规划污泥负荷0.081,SRT16天,HRT16.4h,污泥浓度4g/l。如今进水水量根本满负荷,进水中有显着的工业废水,各种色彩,首要以乳白色和赤色为主,洗涤剂泡沫和油脂成分严峻,SS超高达4,5百,可是咱们化验和送到天资单位化验咱们的进水各目标都正常,重金属含量也不超支,COD200mg/l多,BOD100mg/l摆布,应当是极好的进水,可是如今污泥呈现了严峻的胀大景象,污泥浓度4.5千,沉降比8,9十。氨氮处理不合格,而且天天的产泥量在二三十吨摆布,两个班脱泥不见少,沉积池翻泥较严峻。咱们采纳了在曝气池出口投加PAC,进水投加消石灰,进水PH在6,作用好了几天,但如今污泥都变赤色的了,处理作用也不行了。该怎样处理呢?
1、进水BOD100mg/l的话,操控MLSS就太高了。尽管脱泥满负荷,可是进水SS高,预处理没有去掉掉是体系上疑问发生要害。所以,MLSS有用成分也不高的。
2、主张: (1)操控进水SS流入体系,必要时添加物化段去掉SS;(2)在物化段没有追加的情况下,或许SS不能有用去掉,确保进生化的水低SS的情况下,有必要确保排泥力度。
3、丝状菌是不是严峻看看显微镜,整体MLSS太高,也表现出了SV值过高,由于看SV沉积,MLSS过高特征更显着,丝状菌的话,恐怕不严峻。
疑问128:对于污泥上浮的疑问,近来咱们厂拿SV沉积1个半小时摆布污泥就开端上浮,通常会是啥影响的?能够怎样调整?DO值都操控现已尽量操控在2~3mg/l摆布,能够看到污泥上附着对比多气泡。
这个多半是反硝化致使的。需求加大回流,防止在二沉池囤积过多的污泥。也即是说,依据你的SV数据,二沉池停留时刻不要逾越1.5小时。
疑问129:污泥老化,出水COD必定会添加吗?溶解氧必定会添加吗? MLSS 坚持必定的情况下。
1、有也许,此刻的COD添加是由于有些微生物崩溃溶解到水体中所造成的。通常是比曾经的优秀处理作用而言,有所上升。
2、这个没有直接相关,首要看进水有机物浓度来决议的。进水有机物浓度低,而MLSS坚持高值,则污泥简单老化。你这儿所造成的的溶解氧必定会添加是不相关的,可是,溶解氧动摇添加是存在的。
疑问130:如今运转首要技术缺氧+好氧+好氧,当好氧池COD高的时分,二沉池沉降很差,一起MLSS对比高,大约在4500mg/L摆布,请问对体系有啥影响吗? 公司请求赶快处理好二沉池疑问,可是如今怎样做对比适宜?
1、处理好二沉池,要害找生化有些,二沉池仅仅是个泥水别离的场合。契合高致使出水反常,已然疑问要素明确,那即是安稳并降低负荷。
2、依据你已有的MLSS值来看,也不低了,所以,要点是在A段去掉率是不是到位。
3、如今看4500mg/l的MLSS高了,也许由此致使你污泥老化,出水带有颗粒物质多,给你的感受即是出水恶化了,主张看看食微比是不是过低。
4、别的MLSS的有用成分也要承认下,不然,长时刻排泥不到位,最终看到的MLSS值即是不真实的。&
疑问131:我如今调试的是酚醛废水,原料首要有酚醛,纯碱,氨等,现处理技术是调理池---缺氧池------好氧a池-------好氧b池----二沉池 进水量4.5方没小时,由于调理池只要拌和,缺氧池出水COD动摇较大,好氧池每个池子有用容积400方,生物能够见少数钟虫,好氧1池sv98%好氧2池sv97%出水在COD400mg/l摆布,好氧1池MLSS是3600mg/L,好氧2池MLSS为3500mg/L,好氧1+2池泥龄估算在10天摆布,出水混浊,我感受即是污泥培育不起来,去掉率不高,怎样回事 请问我该怎样操作?
看你的技术和原水成分,我想去掉率也就在50-60%,假如有日子污水混合的话,能够恰当进步去掉率。
疑问132:假如正常运转的生化池中止运转80小时,在此期间,要怎样坚持生化池污泥的活性,使得康复生产时,出水不会超支,还有二沉池中止这么长时刻,有没有啥对比好的经历能够教授一下康复二沉池运转时怎样让出水也能合格排放?
在不弥补底物浓度,没有停电的情况下,坚持生化池回流,大距离少数曝气就能够了。而且在中止前把活性污泥浓度降低到最小值。 假如有底物浓度(但会有采购底物的费用)确保,那投加即可,而且为此最低量曝气。 80小时,疑问不大的。可是,也有些百分之百确保出水合格,通常技术皆有应急池啥的,到时能够屯水,参加回流。后期也能够作为事故储水。
疑问133:我厂是一家中型氮肥公司,,有一套1200m3/天的设备,技术设置流程为:隔油池、一、二级气浮、调理池、厌氧池、一级好缺氧反硝化池、一级好氧硝化池、二沉池、二级缺氧反硝化池、二级好氧硝化池、三沉池、混凝沉积池、臭氧反响池、曝气生物滤池、清水池、出水。 正常运转时前工序来水水质如下: COD:5000mg/L; BOD:1500mg/L; 总酚:900mg/L; 油:200mg/L; 多元酚:450mg/L; NH3-N:250mg/L; 氰化物:13 mg/L; 硫化物150 mg/L; 硫酸盐:10 mg/L; 本年10月将公司大维修,污水处理设备需中止进水约15天,讨教一下该怎样保护活性污泥?厌氧池怎样处理?缺好氧池又该怎样保护?是不是需求加葡萄糖、甲醇之类的物质?投加量怎样操控?康复开车时,体系怎样康复活性,负荷能否直接加至100%?
1、泊车2周,应当来说时刻不长,不至于致使体系从头培育的境地。
2、厌氧池通常康复较快,且处于前段,即便康复不乐观,也不是最终出水合格把关的那个环节。
3、好氧池是确保出水的终端有些,所以需求多加操控。
4、详细对策如下: 1)降低好氧池污泥浓度,确保泊车期间好氧池不会由于活性污泥过多而致使的底物耗费过快,自身按捺过强的情况。 2)充分运用废水回流,使其处于低负荷状态下运转(此法坚持2周疑问不大)。 3)第2周开端逐步投加些底物浓度物质入回流水中,以确保体系不出大的体系危险。 4)坚持最低曝气量。 5)仍然进行小幅排泥。
5、进水康复后,必须操控进水负荷(进水浓度),并加大曝气,敏捷激活活性污泥。并短期中止排泥。
疑问134:我厂选用CASS技术日处理日子污水2.2万吨,单池池容2400m³,运转6个。按四小时周期运转,进水曝气2h(依据进水浓度,曝气时刻在1-2h调整),沉积1h,排水40分钟,闲置20分钟。培育运转至今有7个月,由于前期进水浓度低,根本没排泥,致使污泥浓度到达7000mg/l--12000mg/L,SV30在23%,但SVI值和MLVSS/MLSS值极低,分别在20和0.2以下。经过许多排泥后污泥浓度在mg/L,SVI值有必定添加,但也只要30摆布。进水COD160mg/l,BOD70mg/l,氨氮40mg/l,TP3mg/l, 出水COD30mg/l,TP1.8mg/l,氨氮2mg/l。请问: 1、无机颗粒多了,应当少数屡次排泥,可是如今我厂有些池子的MLSS有3000mg/l,但MLVSS只要500mg/l,这种情况也是需求少数屡次排泥不? 2、经过前期的排泥,可是TP处理作用未见好转,仍然不能合格排放,一级b标。3、出水中带有细微污泥,这是怎样回事呢,如今污泥泥龄正常,曝气也在3以下,莫非是由于池内无机颗粒过多,打碎了菌胶团致使? 4、对于食微比的了解,在您书本中提到食微比按BOD算,CASS技术在0.2-0.4, 拿单个CASS池说, 池容2400,单池进水量3600,污泥浓度3000,进水BOD70算,我厂只要0.035。若反过来F/M值在0.2,别的参数不变的情况,那么污泥浓度应当坚持在525,这么了解就不通吧,我厂这么情况只能经过投加碳源处理食微比的情况吗?
1、排泥的接连少数能够了解为人体正常代谢相同的,假如老是不分泌,天然会影响健康。 所以,仍是主张你少数排泥的,这个是长时刻的。
2、这个与你的技术有关,为了进步TP处理作用,主张注重厌氧坚持时刻,排泥的接连性。
3、仍是污泥浓度过高所造成的,你为了确保抗冲击而为此3000的污泥浓度,实践依照你的进水有机物浓度,活性污泥浓度在1600足够了。所以,你还有排泥的空间。
4、污泥浓度操控原则上依照食微比定,可是也有最低浓度请求的,通常在900以上。所以525是不能够 选用的,不然活性污泥无法有用沉降的。
疑问135:疑问:我的一体式氧化沟(相当于沉船式?出水区装有两层乙丙共聚蜂窝斜管填料,下方是回流循环通道)。如今出水区活性泥沉不下去了,水带着泥出氧化沟,污泥沉降性仍是不错的,SV30只要15%。以为沟内循环不畅出水区下通道淤泥,特从下方连管加泵外抽,也未见泥多,只能以为活性泥沉积于斜管填料下不去。从前运转未遇过这景象,曾经是玻璃钢填料,上一年维修换成了乙丙共聚填料,到如今运转十个月了。莫非此资料会与活性泥有吸附作用影响下滑?
1、运用斜管仍是有点危险的,活性污泥絮体不像做自来水的沉积池,絮体是微生物,所以简单形成生物膜的。天然简单吸附絮体不下沉,在水力负荷动摇时致使出水带泥。
2、别的看看处理功率是不是有影响,假如有机物处理功率没有影响就能够扫除是进水致使出水絮体增多的要素了。那么要点就看你的斜管是不是存在疑问。
疑问136:疑问:污泥发黑,沉降的对比快,接种的日子污水厂污泥浓池的泥,那个厂的污泥有点胀大,沉降比81,请问污泥发黑有几种要素?我用的是污泥浓缩池的泥+猪粪水(一向没有进水),COD从900mg/l多降到350mg/l,就不降了,没办法,我吧上清液扫除了3分之1,加自来水和葡萄糖,污泥有点发黑,可是有絮体,沉降比35,请问要康复活性要继续闷曝么?我曝气4小时停1.5小时。
培菌不能够不进水的,请少数连续进水为好。污泥发黑一是你一次投入污泥过多致使容氧跟不上。二是有些污泥筛选死亡所造成的。
疑问137:我调试的日子污水进水COD160mg/l摆布,污泥MLSS在线是1800mg/l,可是我用滤纸检查MLSS只要800mg/l,也即是干泥,这个浓度泥量还没有起来我不敢排,拉泥的时分施工方惧怕多出钱只拉了日子污泥12吨是湿的,他们的规划是天天5万水,预备接纳上游的几个工业污水,两个爆气池,实践上每个池子只要6吨湿泥所以泥迟迟不上来,可不能够在拉些污泥上来,这么我就能够排泥了?
1、疑问是你的进水有机物浓度太多,拉泥意义不大,能够赶快进水进步有机物浓度。排泥仍是要的,仅仅多少罢了,你的活性污泥浓度低,就好排些好了。
2、别的,进工业废水必定要少数进,渐渐进步工业废水的进水量。由于你接种污泥是日子废水的污泥,所以工业废水来了今后也许还会对体系有些冲击,但这在培菌期间正常的。
疑问138:规划水量是2500,技术流程是集水井+调理池+初沉池+水解酸化+兼氧+好氧,进水水质COD2000,氨氮35,TP8,出水COD150,氨氮25,TP1,如今实践水量是1500,进水COD200,氨氮80,TP40,出水COD120,氨氮55,TP15,MLSS是2000,SVI40,SV8,镜检有许多表壳虫,做沉降比时2分钟就沉降完了,自个以为是污泥老化,低负荷运转,应当采纳啥办法?是添加排泥削减曝气,仍是?
1、存在污泥老化景象。MLSS是2000的话,能够添加排泥。
2、不过脱氮除磷压力对比大。
疑问139:咱们的序批池水深8.7米,在沉积出水时,活性污泥老是简单上浮跑泥,做沉降比时,污泥在量筒里上浮,而且夹藏细微气泡,MSBR技术,硝化做的不错,出水NH4较低,反硝化也进行,仅仅气泡拌和不出来,延伸过拌和时刻。污泥浓度添加不上,高点就随水跑走了,该怎样办?跟水深有联系吗?
由于气泡致使的污泥上浮,仍是要思考污泥的反硝化,能够在批处理完毕前进步些曝气,并缩短些沉积时刻看看是不是减轻。
疑问140:请问污泥胀大和丝状菌胀大不是一回事吗?假如不是的话,污泥胀大是啥概念??我厂幅流二沉池外圈常常上涌成团小泥粒,爆发式的,局部规模。但出水整体上仍是能够的。请问是啥要素?
1、污泥胀大和丝状菌胀大是一回事
2、你的沉池外圈常常上涌成团小泥粒疑问,根本即是水力负荷大,丝状菌胀大,或许即是几种要素的汇总所造成的(如污泥老化遇到水力负荷大;污泥活性低遇到水力负荷大;丝状菌困胀大遇到水力负荷大灯)。
疑问141:我自个办理的污水厂,近来因水量大,水流急,致使有有些水解酸化池的厌氧泥跑到了好氧体系,成果好氧池的泥由黄褐色变成了黑色,镜检发现钟虫不见了,硝化作用也削弱了。请问这是啥要素所造成的?
1、微生物的菌群遭到冲击,天然会致使处理功率减低,不过通常情况能够较快康复的。
2、经过加大排泥置换出去,而且能够推动好氧微生物繁衍,待2、3天置换完毕就能够继续延伸污泥龄,进步硝化作用.。
疑问142:您说&污泥细微松懈,与活性有关,活性进步了相对会污泥松懈些,细微些的。&能不能详细说一下为啥? 2、我的曝气池污泥做SV30时,一放到量筒里是小颗粒状,可是30分钟后量筒底部污泥仍是成絮状,呈疏松状,不知污泥情况怎样?SV30=45%。3、做SV30,沉降进程中没有发作气泡上浮,可是放置1个半小时后,很显着在污泥层中呈现了小气泡,当悄悄晃动量筒时,气泡会上浮到液面,可是污泥不上浮,请问为啥?
1、活性高了,阐明细菌处于对数增长时刻,此刻细菌活性高就不简单絮凝起来,就像顽皮的孩子不简单把他们捆起来相同。所以不简单絮凝起来的话,颗粒就细微了。
2、这个是正常的,有个时刻进程的。
3、后期缺氧,发生气泡越是正常的,你去晃动天然会溢出水体。
疑问143:公司的工程通常都是中水回用工程,选用的MBR或MBR+RO技术。我如今运转的一个项目呈现了如下疑问,希望能给予帮助! 技术流程:集水井-调理池-高效气浮-水解酸化-曝气池-MBR体系,半个月前曝气池活性污泥呈现反常:污泥松懈,颗粒细微,SV30高居不下,到达90%摆布,进行少数排泥,三四天后,曝气池内的活性污泥又变得很少了,SV30连10%都不到,且曝气池内有许多泡沫,棕褐色变成白色,泡沫能到达快到一米多高!投加面粉培育污泥,都四天了还不见作用。间歇曝气,排上清液,进水,曝气,到底是啥要素?进水负荷高?曝气量过大?中毒?丝状菌繁衍?进水含有外表活性剂(洗涤剂)?
1、恐怕仍是丝状菌胀大致使的疑问,丝状菌胀大时,需求切记不要随意排泥,不然会呈现污泥浓度答复降低的危险。你排泥后,污泥浓度减低,进水有机物不变的情况下。负荷就相对增高了,致使呈现白色泡沫(负荷高所造成的),所以你不需求投加面粉,由于这么会致使负荷更高。出水愈加不安稳。 你能够等候污泥浓度的康复。
2、别的丝状菌疑问的处理对比复杂。
疑问144:在污泥驯化进程中是不是需求排泥呢?
闷曝期间不需求,后期(比方20天后),能够逐步,小量排泥(首要是为了代谢出去无机物和杂质,进步污泥有用性)。 至于何时开端排泥,首要看菌胶团是不是现已有用形成,SV是不是逐步增高。
疑问145:咱们是制药废水,天天处理200多吨水,选用气浮+触摸氧化法,白日运转、曝气,黑夜不运转、不曝气。近来做SV30发现沉降很快,15%摆布,上清液明澈,可是上清液中有许多细微的白色颗粒物浮在水里,即是不沉,致使出水污浊。我想问的是:啥要素致使上清液那么多悬浮颗粒物?怎样才能出水明澈?
1、能够看看微生物的活性,假如没有收到影响,能够判别污泥老化(上清液明澈,但有小颗粒,颗粒间水质明澈)
2、假如微生物活性遭到按捺,这要看看进水是不是有动摇(水质)。
疑问146:我UASB 一体化氧化沟处理玉米淀粉糖废水,如今二沉池和污泥浓缩池(一有些从氧化沟直接排泥,一有些是二沉池回流污泥)有许多浮泥,继续二个多月了,从本次启动运转污泥浓度上来后就持发生。开端时氧化沟排泥不及时,MLSS到达6千摆布,DO显着跟不上,Sv30到达50多。以为溶氧缺乏污泥上浮,所以加大排泥,如今从氧化沟表观看,气泡色彩已较新鲜,老化表现不显着。SV30在27,但放置三小时后,泥团全体上浮,曾经看过教师的《活性污泥法技术操控》一书,好像是反硝化致使。如今二沉出水氨氮常在3摆布,COD100mg/l摆布(入水COD在一千多,氨氮二百多,停留时刻大约18小时)。氧化沟小无水下推动,靠外表转刷曝气机推流,置疑出水区下方淤泥多,曝气则是微孔曝气,DO如今能到3摆布,有四分之一容积无曝气,DO缺乏1mg/l,前段时刻缺乏0.5mg/l。讨教是不是反硝化的作用?该怎样调整?别的,设备不合理,二沉回流污泥、氧化沟排泥靠2800转的清水泵完结,是不是高转速打散了污泥团?致使污泥质量不好?
1、200多的氨氮减低到3,的确发作反硝化的也许性大。能够看看浮起的污泥拌和后是不是下沉,假如有下沉的能够思考是不是是污泥反硝化了。
2、对策的话,仍是要确保溶解氧在二沉池不要过低,即氧化沟出水溶解氧要确保。
3、别的,也要思考是进水冲击,致使你的污泥崩溃所造成的许多浮泥。所以要看看进水是不是有过大的改变,包含水质。
4、就你的泵致使污泥崩溃,这个影响不大。
5、你原先污泥浓度操控过高,致使体系污泥老化,而后排泥假如过于敏捷的话,体系会不适应,简单呈现粘稠泡沫并夹杂之前的崩溃污泥,致使你的污泥呈现许多上浮,这个也是要思考的。
疑问147:我调试的污水站选用ABR+活性污泥的技术 如今平流二沉池外表呈现了许多小块的污泥随出水流出 巨细1公分摆布,老是明白不洁净 在出水的进程中老是从下层泥斗冒出来 请问这到底是啥要素呢 看起来不像是反硝化的大块污泥 这中疑问怎样处理?
1、是不是是反硝化,你可添加DO看看是不是有所减轻。 别的尽管有污泥上浮,但出水是不是明澈请承认下。
2、假如明澈的话也不扫除反硝化的。经过SV30看看是不是也有污泥上浮,假如上浮,打碎看看是不是会下沉,假如会下沉也可置疑是不是为反硝化。
3、还有的情况是曝气太大,又遇到污泥浓度过高所造成的。
4、再有即是丝状菌的疑问, 以上你可针对性的检查看看疑问出在哪里。
疑问148:如今SBR池停有一层很厚的泡沫,十分粘,十分细密,用水都冲不掉,色彩带黄色,出水作用跟你说的抑菌剂的景象相同,还有即是,在SBR进水的时分,外表浮有一层泥,这层泥是不是现已被杀死没有活性的泥呢?怎样康复SBR?
假如是抑菌成分致使,操控源头是第一,别的加大排泥置换,推动新的微生物增殖是第二。
疑问149::CASS技术,规划40000吨/日,现运转2组,处理水量吨/日(由于高峰期水量大不得不投产2个CASS池)。现运转疑问即是单池的闲置时刻过长,夜间水量小时曝气距离到达9-10个小时,单池日曝气量约6小时。这种运转模式下污泥龄应当怎样核算?该怎样操控排泥?
1、污泥龄的核算与你的曝气时刻长短无关。与你的排泥量有关。
2、正常情况下,排泥量的操控与你的污泥负荷有关。当然为了调全体系或许应对进水改变时,能够在排泥上打提前量,或是削减排泥。
疑问150:我近来在调试一家印染废水厂,水量1500m3/d,其中有300m3/d的日子废水,进水COD为900mg/L摆布,总氮20mg/L摆布,总磷4mg/L摆布,首要技术为调理池、活性污泥池、终沉池、气浮池。活性污泥池的污泥浓度一向在500mg/L摆布,很难提高,DO一向操控在5摆布。出水COD为50mg/L多,近来突然发现轮虫许多,一个玻片有20多只,最多的为猪吻轮虫,其次为鞍甲轮虫,还有少数的璇轮虫,还有少数的J纤虫,周游虫等中心活性污泥生物。想问下三丰教师这是啥要素?
1、假如可生化性好的话,你的污染物去掉压力不大。
2、MLSS过低了。
3、曝气过度了,这个是你轮虫多的一个要素。
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