熔喷布吸风机布管道调大还是调小

龙岩高压离心风机布管道江苏熔噴布车间专用吸尘离心风机布管道

吸尘离心风机布管道熔喷布车间吸附灰尘,厂家直销欢迎选购

近年来,交流变频调速技术在各行业嘚应用发展迅速由于变频调速在调速范围、动态响应、低频转矩、功率因数、效率等方面是以往的交流调速方式无法比拟的,并且在节約能源、提高经济效益等方面都发挥了巨大作用所以它的应用越来越广泛。转炉炼钢具有显著的周期性和连续性特点生产一炉钢需要30-45min,其中供氧(吹炼)过程为15-20min一半以上为非吹炼时间,此时风机布管道没有必要高速运行如将其切换至低速节能状态,可节省大量能源同時减少设备损耗,对提高设备利用率也十分有益目前国内转炉一次除尘风机布管道多采用液力耦合器,但由于存在转差损耗等节能效果不理想,且设备故障率较高交流变频技术不仅调速平滑,调速范围大

产品介绍:脉冲反吹长布袋除尘器使用针刺毡滤袋和脉冲反吹清灰技术。含尘气体进入布袋箱体后被过滤在滤袋的表面,过滤后的洁净空气从滤袋顶端排出滤材的阻力达到一定数值后,喷嘴向滤袋中心喷射压缩空气引导周边空气进入滤袋,滤袋中的空气膨胀形成反吹力吹落滤袋表面的粉尘,滤袋阻力降低并可恢复过滤性能加长型布袋除尘器滤袋高度通常为3米左右,具有足够大的过滤面积适用于碎石场、水泥厂等粉尘量较大的行业使用。产品特点:低阻力高效率针刺毡滤袋保证了设备在较低的阻力下工作节约能源,延长布袋寿命选用先进的清灰结构使压缩空气消耗量可以降低到少,有效地降低了运行成本滤袋和笼架的安装不需要任何工具更换非常简单在入口处使用特殊的沉流箱设计。

离心风机布管道是以意大利风机咘管道为原型结合客户实际要求设计而成的,具有运行平稳、噪音低、效率高、造型美观等特点主要用于制瓶除湿干燥系统,和一般循环系统通风用小型离心风机布管道由外转子异步电动机或三相鼠笼式异步电机、蜗壳、叶轮和安装支架组成具有结构紧凑、重量轻、體积小、效率高、风量大、风压高等特点。同时客户可通过改变安装支架的装配方式获得不同的安装位置可广泛应用于地面各种控制设施、电子设备的通风、也可用于管道除尘,排气排热环境保护和污染控制等方面高压鼓风机布管道小型易于携带;除了叶轮外,高压鼓風机布管道没有其他动件且叶轮直接连接马达,无齿轮或传动皮带带动可靠性高,几乎免维修主要特点是:高压,大风量低噪音,轻量化;

1.特殊叶片设计压力高、风量大、噪音低、寿命长

2.风量控制稳定性高,操作容易

4.绝缘性能强,安装容易,可靠性高,高压缩比,轴承运转温度低,无油无污染,保养容易,外观优美,最高品质

5.高压和高吸力的产生在于叶轮独特的设计漩涡气泵的叶轮边缘带有多个叶片,当叶轮旋转时由于离心作用,两个叶片中的空气被赽速地往外缘方向运动传转输能量,风压被快速叠加便形成了高压或高力其速度得到增加。当空气被风道重新导入叶轮后将再次被加速。由于多个叶片传转输能量风压被快速叠加,便形成了高压或高吸力

熔喷布专用高压风机布管道功能:

高压罗茨鼓风机布管道是一種常用的鼓风机布管道中国的广泛应用于钢铁冶炼,火力发电新型水泥,石油污水处理,余热回收气体回收和核电。两个彼此不接触的转子在气缸中沿相同方向移动以将气流从一侧推向另一侧。当高速气流移动到排气口附近的时刻并与排气口连通时由于气体返囙的较高压力,工作容积中的气体突然上升并且气体被送出。高压罗茨鼓风机布管道通过转子轴端的同步齿轮使两个转子保持啮合转孓的每个凹形弯曲表面部分和圆柱体的内壁构成工作容积,并且在转子旋转期间气体从吸入口被带走并且两个转子交替地依次工作。通過增加动力增强转子组,增加体积增加转速和调节叶轮间隙,增加了空气室内的空气压缩并增加了压力

熔喷布专用高压风机布管道冷卻方法:

1.通用罗茨鼓风机布管道我们拥有隔音设备在夏天,我们须打开隔音罩门隔音罩形成有限的空间,该空间增加了环境温度这導致吸入的空气的高温和高的出口温度。在夏季许多带有隔音罩的罗茨鼓风机布管道的入口温度都超过45度

2.降低进口和出口压力可以帮助峩们降低温度。如果要详细了解原因则需要了解罗茨鼓风机布管道拆解图出口温度=入口温度(10-12)*压力的公式。如果您不了解可以联系峩们公司的员工

3.如果粉体输送罗茨鼓风机布管道安装在室内。可以安装空调不用担心空调和电费,由于电动机温度升高10度因此预期寿命要低得多。因此室内空调可以延长设备的使用寿命并降低出口温度

4.减少管道弯曲等,以大程度地减少管道压力损失和其他压力损失

熔喷布的“造富运动”已经持续叻两个多月锦工风机布管道已为400多条熔喷布产线配套了风机布管道,其中已有不少客户早早完成人生小目标准备退休了,最典型的一個客户案例从一个熔喷小作坊一条线做起,三个月扩了10条线日赚七八十万,比印钞机还猛

锦工风机布管道的工程师们在提供风机布管道配套服务的过程中,接触了形形色色的工厂和客户我们发现熔喷机设备设计原理结构不复杂,所有设备的成熟都是要经历从生到熟专家也是从菜鸟走过来的。很多设备厂家虽然原来也是做塑机的但是没做过熔喷机。所以你买的设备机器实际是人家的初代产品直皛的讲目前大多数人买的650、800都是小土炮,还有的1600以上的机器还好点一款好机器,好坏机器的区别不在于功能在于细节,在于工厂的经驗生产经验啊!今天给大家讲一讲锦工一位工程师在服务过程中协助客户用“小土炮”做出过滤效率97%布的真实故事,如果觉得此文可能帮助到您身边的朋友请转发给他们。

客户用的是650机器连模头五段加热。首先这位客户进入熔喷布行业就是抱着95以上甚至99的目标去嘚,所以从一开始就自己调试机器且没有立刻量产,而是不停的做试验且不停的在测试,遇到问题就与相关设备的工程师进行探讨所以让我们也积累了大量的参数调整经验,锦工这位酷爱技术的工程师也将他们探讨的内容及时整理了下来

客户一开始就用的1500的PP,严格按工艺参数生产经过反复调试,第五天就调出了90的布未加任何助剂,但加装了驻极设备下面我们重点说说他是如何做到95以上的。

首先自己要了解熔喷布的生产工艺以及生产线各设备的工作原理因为市面上很多无良的设备商和倒爷拼命放出假消息,说某某环节影响布嘚质量误导大家入坑,自己弄懂能少些走弯路过滤效率其实只与两个指标有关系:纤维的粗细、静电驻极的效果。

很多厂商120kv的静电驻極发生器实质功率仅为30~50kv,市场价格约元一台这个静电吸附力极弱,2天左右静电流失殆尽,过滤效果又回到原点建议用120kv大功率(实測功率你80kv~90kv)以上静电驻极发生器,静电吸附可持久达半年以上这位客户是自己做的静电驻极设备,他先买了一个静电发生器主机很便宜,几千元吧又在周边市场上买了钼丝,然后用水管做一个电晕射电装置劈开水管,扎带一定要在平行且在同一平面上中间用钼丝連接起来,同时钼丝延伸段通过孔穿到水管外表面在水管外表面连接高压线。他说千万要保证钼丝的放电段和布面之间没有任何东西靜电驻极距离短一点,7厘米以内甚至3厘米。这是他能做出95以上布的诀窍之一

原料市面上很多是假消息,包括媒体的误导刚开始媒体開始集体攻击扬中的时候,说赛科2040的料是黑心熔喷首先,我们要先知道什么是熔喷布利用聚丙烯喷出细小的纤维无规律的布。2040只是熔指40其他成分没有什么区别,只要能喷出细小纤维就可以0.5微米到10微米之间。但是理论上,2040喷出的纤维直径在20微米以上所以过滤效果感觉好像不会达标。这些言论是不对的因为过滤的主要工艺是静电驻极。由于熔指40的料流动性慢小机器可以充分融化,但出的产量不高这就是扬中人一开始说的每台机每天100公斤的原因。后来1500熔指的料可以出到200多公斤以上如果你是三个头的改装机,一天600公斤都可以尛机器千万别采购1800的料,熔指太高小机器来不及加热,造成喷出来的是颗粒的结晶体温度高低都不行,低了还没融化高了照样结晶,依旧是颗粒状这种出来的过滤效果几乎为0。

如果你买的是1500喷出来的有结晶那就请在上料前先预热吧,80度10分钟。在搅拌机的外桶上加装一根加热带200元。

驻极母粒这个很坑人,很多化工厂都是临时转产聚丙烯熔喷料由于媒体或者搜索引擎里到处都在说电气石等是悝想的驻极母粒,于是很多人开始采购这个东西结局就是杜塞模头,理论是没有错但是小型土炮机用这个会很麻烦,大型机可以不停機换滤网小型机必须要拆模头更换,所以后来又有人改装机器卖这个有两个解决方案:第一,气硅第二,改装机器可以四小时一佽更换滤网。千万别买什么几万目的纳米级电气石就算你机器好,不堵模头请问,你如何将石头和黄沙搅拌均匀V型搅拌机?继续投資这是化学上的混合课题,一般都是利用分散剂等驻极让气硅等纳米级粉末和pp融合在一起再切片。这样pp颗粒和带有助剂的颗粒同等大尛就会很轻松混合均匀。分散剂、引发剂很重要截至今天,市场上的一种很特殊的引发剂被垄断真心佩服这帮在源头的人,控制一個重要的环节就可以坐地起价

截至5月4日,有些化工厂家才发现堵住模头的事情是由于电气石的原因每个人都以为纳米级的不会堵,因為模具的孔是0.2以下纳米级怎么可能堵住。好吧因为团聚现象的发生,造成了喷出来的时候不是纳米级是毫米级!所以改装成更换过濾网的小型机会好很多。这是大厂的大机器的解决方案小机器的瓶颈在此。5月5日开始市场流传气硅可以不堵,拉倒吧甚至很多化工廠临时转产的那些母粒,最后是每天4%的驻电效果衰减!PP颗粒本身带有储电功能不加驻极母粒也可以达到90以上,只是时间问题做得好的鈳以带电6个月没有问题。中国国标就是6个月有效期日本和欧美等国家口罩有效期是1年到2年。那个必须要加规范的驻极母粒了

这是重中の重。这一轮下来很多调试机器的师傅们累坏了,调一次机器3-10万不等锦工接触过的一个调机师傅连续工作1个月,现在还在医院里躺着挣钱不要命。而锦工这位用土炮机做出95布的客户却是自己摸索调机遇到问题不耻下问,把我们的技术人员都问吐了也让我们锦工积累了大量的熔喷布参数调整经验,根据其口述我们大体将步骤及要点简要整理如下:

1、首先罗茨风机布管道输出空气清洁总体要比空压機效果好,空压机时间长了有油雾会形成”shot”。其次定住气压0.7到0.9公斤(0.7到0.9公斤罗茨风机布管道,3到4公斤空压机)都没关系定住,后媔就不要动了为了能让纤维更细,必须要有一个气压控制模头的气流速度在合适的时间内喷丝到达接收装置。这里你们应该看明白了没有固定的气压值,里面的参数全是联动的!看接收距离等好多指标里面完全是一个和谐的整体!

2、接收距离,他设置的是20cm左右

3、溫度,这里面学问更大了和原料熔指、气压、接收距离、螺杆速度均有关系,需要去找那个平衡点

熔指对温度的影响:熔指高,流动性好有可能还没融化结束就进入下一个温控区。也有可能温度太高造成PP结晶体出现,也就是砂眼

气压对温度的影响:有砂眼出现的時候,很多人尝试去降低气压确实会砂眼消失,可是纤维直径变粗过滤效果只有60%左右。所以出现任何问题只能去调控温度,别动气壓

接收距离对温度的影响:如果还没到达接收装置,就开始凝结那布面就会有结节,所以这个距离也是重要影响因素和温度是一个融洽的存在。

螺杆速度就更不用谈了温度和螺杆速度也是一个融洽的存在,二者的组合会让PP刚好能喷出合格的细小纤维螺杆的速度应該在调好气压后就稳住,最好别动一动就会牵扯很多指标。

温度的第一档一般设置在180到210当然其他温度也都可以,因为可以通过其他因素的设置来影响这个温度但是,第一档温度非常重要如果设置太高,料都会凝固在进料口下不去。如果堵住没关系,空压机上装氣枪用水管做一个简易的工具,吸出来(先敲碎)

第二档设置在200到220。这个区是熔融区由于小型机器加温距离短,所以温度均超过了PP嘚熔点

第三档、第四档包括模头温度,就靠摸索了一般是第三250左右,第四290左右第五275。可悲的是可能有人就按照这个温度设定,结果飞花因为其他协调的参数没有设定好。

用变频器上的数值来代替螺杆转速出95以上的布、变频器调的是9.65。螺杆转速就是出料速度出料速度不是螺杆速度,因为还和熔指有关液体的流动性。

5、各种问题解决方案:

a飞花:温度太高集体调低温度,每个温控区域2度2度的降要耐心等一会,温度不是按了按钮就降下来的很快就会发现飞花没有了。

b砂眼:还是温度的事情记住,气压千万别动气压影响纖维直径。砂眼需要根据现场的情况判断一般都是因为机器的温控系统不稳定导致,明明调好了却偶尔出现砂眼。如果是偶尔出现砂眼你会发现你的机器温度不稳定。如果一直出现砂眼调低模头温度,升高中间三个的温度

c布薄:改变接收装置的转速。

d有条状的纤維手感是烂的感觉,温度太高降低温度,一定要慢慢降温否则温度控制会很不稳定。

e发脆:升温虽然这句话很简单,记住每动┅个,其他指标都要跟着动因为是一个协调的过程。

f温度高气压高,纤维就会细且手感好,但需要联系其他指标去调整每一个参数去找那个95以上布的平衡点。

最后希望每一位投入身价性命的人都能调出95布最好还是做个良心的生产厂家,做好了可以延续半年以上荇情。

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