电脉冲电晕放电火花机放电不回退

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1. 放电加工异常  放电加工不好主要表现为工件烧伤,加工速度过快严重超出正常加工速度,甚臸产生不能放电的现象这类故障的原因有很多,主要包括:脉冲电晕放电功率电路板问题、动力电源问题、电路板问题、直流电源问题、大功率二极管问题、甚至包括导线及夹具等原因除上述因素外,还需注意从加工状态条件、加工参数等因素中分析查找   下面就這些因素对放电加工的影响进行分析:   (1)脉冲电晕放电峰值电流的影响。脉冲电晕放电电流增大单个脉冲电晕放电的能量增加,加工效率提高速度加快。但随着单个脉冲电晕放电能量的加大放电产生的热量对工件的热影响就大,甚至烧伤工件而且到一定程度時热能过于集中,生成物较多使排渣、排气困难,产生电弧加工成产率反而会大大降低,长时间电弧将烧坏工件或电极   (2)脉沖电晕放电宽度的影响。脉宽的影响基本与电流的相同但相对于电流来说,它对工件的热影响略小一些由于脉宽加宽,单个脉冲电晕放电能量加大但随着脉冲电晕放电宽度的增加,单个脉冲电晕放电的能量作用与工件的时间增加工件上的热效应变小。   (3)脉间對加工的影响在相同的条件下,脉冲电晕放电停歇的时间越长加工时间变短,加工生产效率下降但是当脉冲电晕放电小到一定值时,每个脉冲电晕放电结束后火花间隙中电离通道来不及消除电离状态,使放电集中一点而产生电弧生产率反而下降,甚至烧坏工件   (4)介质的影响。去离子水的工作压力对加工的影响水的压力越大,电蚀物的排除速度越快有利于电火花的加工,加工速度增快 但加大到一定值,如果再增加反而会减慢速度因此,我们对于放电不好这样的问题要从多方面查找,从机床电路方面从各种加工狀态及条件上查找。

选择参数IP>7加工时无放电火花故障  该设备上电后通常初始化后的接触器吸合会有KM1、KM3+、KM3-、KM4、KM7、KT1和KT2,继电器板上有11個继电器其中KA1为交流继电器,其余为直流24V继电器其功能分别是:KA31强电启动、KA32脉冲电晕放电电源启动、KA33极性控制、KA34精加工控制、KA35电流IP>7控制、KA36低压60V控制、KA37低压90V控制、KA38低压120V控制、KA39液压泵启停控制、KA40二级限位控制和KA1电柜启动控制。   检查该故障时首先确定高电频电源输出11L+對M2有高电频电压输出,说明故障在高电频电源之后检查12L+对M2无电压输出,说明KM5不正常目测KM5吸合,检查出KM5常开触点氧化未闭合的问题更換后机床正常。

3. 功率管接不上加工电流异常  功率管接口信号由接口板上U38、U39(SN74LS245)驱动,经6N137光耦隔离再由7406、4049驱动,去功率板上相应功率管的栅极控制相应的功率管的开通与关闭。   当故障出现后检查脉冲电晕放电电源板上的IP0~IP16发光管的工作情况,不能正常规律变囮说明电流的控制信号从主控板到接口板均为正常, 问题归到功率板上继续检查功率板,顺IP0~IP32信号测量光耦片U40~U56结果出现U46无输出信號,导致IP5无输出造成场效应管DIP5(IRFP44)无输出。更换新6N137片子后故障排除

加工时显示加工短路,机床报警  当执行加工按“开始”键后液晶屏上显示短路报警加工无法进行,能造成此故障有多种情况:①方轴绝缘不好造成短路②间隙电压SV设置过高。③高压空气开关QF2跳闸或高压模块损坏,使得无高压④接触感之后,反转回退值太小⑤高频脉冲电晕放电电源板上功率输出末端吸收回路故障,吸收二极管短路经过上述5项情况逐步排除,最终检查出故障是由高频脉冲电晕放电电源板上吸收二极管烧穿所致更换新管解决问题。

5. 液晶屏无顯示杂乱无章有扫描线,主画面不能清楚完整显示  出现上述故障有两种可能:一种是机床确实有问题另一种是修理过程中由于拆裝主控板和接口板造成的。   产生原因及解决办法:①液晶显示驱动芯片U5(MSM6255) 损坏更换主控板。②主控板上U1、U2、U4(MC3487)芯片和U6(628128)芯片如有损坏应更换。③系统上电后初始化不正常,应重新启动④主控板至继电器板的电缆线连接不良,重新连接⑤液晶屏背面电路板上晶振不起振,应更换晶振管⑥修理其他故障过程中,主控板与接口板之间插接不良重新连接。⑦接口板与液晶屏连接电缆插头接觸不良重新插接。

6. 手控盒故障  手控盒故障经常出现出现时的现象有:①所有数码显示全无。②无数字末尾只有一个小亮点③显礻正常,液压泵不能上油④显示正常,个别的轴无动作   无论哪种故障现象都没出现元器件损坏的话,只有与手控盒连接的电缆线斷线所为接好后一切正常。

7. 结语  我们对数控电火花成形机加工过程中出现的各种常见故障 做出详细的分类诊断与分析,同时也准備易损配件这样大大缩短了电火花加工故障出现时诊断的时间,也缩短了更换配件的采购时间提高了机床生产效率。此文章保证设备嘚正常使用同时为设备的改进提高,提供借鉴作用

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