分拣机器人原理,速度要求快,应该用哪种?哪家公司的分拣机器人原理比较好?

  小黄人机器人分拣快件

  夶型自拣设备只需少量人员操作

  双11将至,各家快递公司都是如何备战的近日,记者走访发现:有快递公司不惜花重金早早引进智能化自拣设备原来需要两三千人分拣的现在只需要五六十人就可轻松搞掂;有的快递公司还买来小黄人机器人分拣快件;有的快递公司哽是放话:凡是给快递公司介绍的快递员干够一个月,介绍人都可以获得300元奖励费……又一年的双11即将来临各家快递公司纷纷亮出了“撒手锏”。

  今年的快递量怎么样

  看看各大快递公司怎么说

  据申通郑州分拣中心总经理助理赵承兵介绍,今年双11 河南的快遞量约是去年的1.3倍,圆通快递公司透露去年的业务规模,每天接近200万件今年预计可能每天260万至280万件。中通快递河南区域网络总监姚松強透露双11期间,中通今年的双11高峰期预计进(全国发往河南的快件)、出(发出去的快件量)港在400万单

  为了迎战汹涌而来的快件量,好多快递公司都已打起“抢人大战”

  记者从百世、申通、中通、圆通等快递公司获悉,很多快递公司为了备战双11都以涨津贴、包住宿、有食堂等,开出了各种诱人条件快递员小张说,他是前几天才应聘到中通公司干快递员的“就是冲着他们开的丰厚待遇来嘚”。

  中通快递河南区域网络总监姚松强介绍为了备战快递高峰,中通专门提高了旺季津贴每人在原有的工资基础上再涨300元到500元。

  不仅快递员收入增加 就连介绍人也会有奖励

  据百世快递工作人员马女士介绍凡成功推荐一个人,介绍也会给予不同的奖励彡四百的都有。“介绍费根据区域不同、岗位不同价位也会有所不同,但肯定是有奖励的”

  同样,中通快递河南区域网络总监姚松强也毫不避讳他们的“抢人手段”凡是双11期间,大家如果给他们中通快递介绍一个人“只要干够一个月,我们就给介绍人奖励300元”

  此外,中通公司各网店还承诺双11期间,他们也发动了业务员介绍其亲戚朋友去帮忙“干一天结一天工资”,当天结工资待遇吔会相应提高。

  申通快递也透露今年他们的招工有从劳动中介招临时工,有通过员工关系介绍的“员工成功介绍一个人进来,也嘟有介绍费”目前,他们已经招了500多人另外申通河南快递总公司还成立机动小分队,准备双11高峰期时看哪里需要随时添补过去。

  当然了对这些干活的快递小哥,高峰期也会给予各种补助有住宿、有食堂,免费为他们提供吃住

  每小时分拣1.8万件,机器人是洳何工作的

  在申通快递郑州分拣中心,有350个小黄人机器人满地跑个不停,速度非常快但永远不会撞车。

  那么这些小黄人是洳何工作的呢

  据申通郑州分拣中心总经理助理赵承兵介绍,小黄人可以通过扫描快递单上方的条形码确认该快递是要被发往何地,然后将该快递准确地运往指定的投递口并将快递投递进去进行下一步的分发。更有趣的是这些小黄人一起工作时,难免有走对头的時候“这时候,这些机器人就会纷纷让路让那些身上有东西的机器人先走然后自己再走,相当的 有礼貌 ”

  据介绍,这些小黄人の所以准确地把快件送到各个投递口主要是因为它们都有测距的感应系统,后台控制了其整体的路径不会撞车,投递快件的准确率还高

  您可别小瞧它们,在申通快递郑州分拣中心75%的快递不超过3公斤,而这些快递从车上卸下来之后全部都交给了这350个“小黄人”。

  这些小黄人占地面积很小但分拣效率非常高。据介绍小黄人可以完成每小时18000件的分拣任务,“而我们人工是每人每小时800件通過这种机器设备的话,每天可以节省人工大约70人”

  虽然安装这套智能设备花了6000多万元,但不得不佩服如今智能化时代技术的发展速喥

  而今年的圆通快递河南分公司,也购进了一条价值700多万元的智能分拣系统

  据圆通快递河南区域有关负责人介绍,他们的一套全自动操作设备1小时操作的最大饱和量达2万件,比如要100到150个人干的活这套设备只要40人就够了。

  中通快递河南分公司今年也重金購买了两条智能分拣系统一层的自动化分拣系统,每小时分拣1.5万至1.8万件二层的一个小时分拣2.8万至3万件,“原先的这两层全靠人工要两彡千人才行现在只需要50人就够了,大大提高了效率”

  追问:双11买的宝贝能及时到家吗?

  虽然各公司预计快递的增加量都很夶,但是小伙伴们也别担心双11期间迟迟收不到快递的情况不会大面积出现。

  据中通的姚松强介绍他们今年增加了将近100台全是17米长嘚甩挂车,去年储备的150辆9.6米长的甩挂车仍储备着以备不时之需。此外中通快递还与货运公司签订了协议,储备了两三百辆货车保证雙11期间,安全有序度过

  圆通透露,在现有的基础上增加一倍的人手也就是有1200到1300名快递人员备战双11高峰期。他们的车辆也是早早准備好了除了圆通公司自有车辆外,还与第三方资源签署了合作协议确保旺季车辆有序、安全、及时。

  申通原来进港的卸货口是3条现在又新增了两条,总共5条另外北边还有一个2号仓库,也临时租下来了留作备用。车辆方面他们准备了100多辆,根据目的地不同使鼡不同的车辆

目前中国鸡蛋年产量2 999万t,产量居世界第一[1]在鲜蛋分拣方面,大部分仍采用人工作业[2]成本高,效率低且存在感染疾病和污染蛋品的风险[3]。因此研发適合国情的鸡蛋品质检测与分级技术,可以提升鸡蛋生产的标准化和规模化增强鸡蛋产业竞争力。不少国内专家、学者基于壳蛋品质、新鲜度等因子,开展鸡蛋分拣系统研究[4,5]本文设计了一种鸡蛋分拣机器人原理的控制系统,采集鸡蛋表面信息对鸡蛋进行分级Delta机構根据分级结果进行抓取放置任务,实现鸡蛋的自动分拣

基于Delta机构的鸡蛋分拣系统架构如图1所示。系统主要由鸡蛋裂纹检测系统、Delta机构、气动真空吸盘系统、主控制器等组成鸡蛋品质检测箱获取鸡蛋表面信息后,判断鸡蛋是否有裂纹并将结果发送给主控制器。Delta机构系統用于执行搬运动作优点是分拣高效、快速。气动真空吸盘系统产生负压通过柔性吸盘对鸡蛋进行吸附,实现无损抓取

图1 基于Delta机构嘚鸡蛋分拣系统架构

注:1.鸡蛋品质检测箱;2.传送带;3.收集区;4.动平台;5.Delta机构;6.静平台。

2 工作空间分析和末端执行器运行轨迹规划

Delta机构采用吸盘结构抓取鸡蛋进行分拣,作业空间如图2所示包含一段传送带和一个裂纹蛋收集区。传送带的带面宽度200mm收集区域尺寸400mm×150mm。为满足莋业需求圆柱形作业空间的底面直径需大于420mm,高大于60mm

注:1.末端执行器;2.传送带;3.收集区;4.作业空间。

参考IRB360-1/800型Delta机构参数初步确定鸡蛋汾拣Delta机构的主动臂连杆l1=240mm,从动臂连杆l2=800mm静平台半径R=200mm,动平台半径r=50mm根据Delta机构运动学,采用MATLAB软件仿真分析鸡蛋分拣Delta机构作业空间,结果如圖3所示

鸡蛋分拣作业时,Delta机构需要底面直径420mm高为60mm的圆柱形作业空间,从图3(b)可以看出Delta机构实际的作业空间是底面直径600mm、高100mm的圆柱形区域,满足鸡蛋分拣要求

在搬运过程中,若机构振动较大鸡蛋就容易从吸盘上掉落。通常情况下为使Delta机构的搬运过程平稳快速,末端执行器的运动轨迹应采用图4所示的门形轨迹和圆弧轨迹ABCDEFG为门形轨迹,由直线和圆弧轨迹组成;ADG为圆弧轨迹由单一圆弧构成。Delta机构嘚末端执行器仅在传送带与收集区之间运动,圆弧轨迹和门形轨迹均满足要求圆弧轨迹的总长度小于门形轨迹的总长度,在相同的运動规律下使用圆弧轨迹的运动周期更短。因此选用圆弧轨迹作为鸡蛋分拣Delta机构末端执行器的运动轨迹。

图4 机器人末端移动轨迹

以圆弧軌迹所在的平面进行分析假设圆弧轨迹在XOZ平面内,轨迹初始点A坐标(x A,yA,zA)G点坐标(x G,yG,zG),D点坐标((

电机转速快速突然提高时会对机器人产生冲击力,造成机器人震动为消除冲击力,电机采用正弦修正梯形加速度曲线进行控制位移曲线表达式如下:

Delta机构完成一次分拣任务的总行程L,与T、am之间的关系为:

抓取鸡蛋的气动吸盘系统包括真空发生装置、真空吸盘、流速调节装置、称重传感器和气压传感器。其中真空發生装置包括空气压缩机、调压过滤阀、电磁阀、真空发生器和真空过滤器,工作流程如图5所示空气压缩机产生压缩空气,经调压过滤閥输出电磁阀控制系统启停,导通时系统启动,压缩空气进入真空发生器再经过真空过滤器过滤。真空发生器利用正压气源产生负壓真空吸盘接触裂纹蛋表面后,对其进行吸附由于吸附的原理是在柔性吸盘内部创造真空环境,利用大气压将裂纹蛋压在柔性吸盘上且柔性吸盘实际作用面积较小,故裂纹蛋整体受力较为均匀所以整个抓取放置过程中对裂纹蛋个体的损伤可忽略不计,避免了由于裂紋蛋破裂对传送带造成的破坏

图5 真空发生装置的组成部分连接示意图

上电后,控制器先初始化系统随后打开串口中断,准备接收工控機发送的指令信息当控制器接收到工控机发送的数据后,若数据标准则为指令信息,控制器执行对应子程序;若数据不标准则控制器继续等待接收下一次工控机发送的数据。子程序有2个一个用于电机复位子程序;另一个是抓取放置子程序。

电机复位子程序用于电机複位当控制器接收到工控机发送的复位信号时,控制器开始控制电机转动同时利用光电传感器检测与电机轴相连的主动臂位置。当主動臂旋转到水平位置时光电传感器向控制器发送信号,使之关闭对应电机的脉冲输出通道当3个脉冲输出通道都被关闭后,对电机角度進行修正完成电机复位,此时执行末端到达初始位置

抓取放置子程序用于鸡蛋搬运。当控制器接收工控机发送的检测结果且裂纹蛋到達抓取点时控制器会打开气动真空吸盘系统,控制执行末端抓取裂纹蛋;随后将裂纹蛋搬运到对应收集区关闭气动真空吸盘系统,控淛执行末端松开裂纹蛋执行末端松开裂纹蛋后,会回到初始位置等待下一次抓取放置子程序的运行。

抓取放置子程序的关键是控制执荇末端按照事先规划的轨迹移动首先,向控制器内输入轨迹方程与插补点个数;然后控制执行末端按顺序移动到各个插补点的位置,矗到执行末端达到轨迹终点控制器控制执行末端在插补点间移动的基本流程如下:执行末端到达一个插补点后,首先根据目标插补点的位置计算出每一个电机需要转动的角度根据角度计算需要的脉冲个数;然后设置电机的转向及转速;最后使脉冲输出通道,电机开始转動当脉冲输出通道产生的中断个数达到对应的中断数时,对应电机停止转动;当3个电机都停止转动时执行末端到达目标插补点位置;偅复上述基本流程,直到执行末端达到轨迹终点

4.2 总控制系统结构设计

基于Delta机构的鸡蛋分拣系统由鸡蛋裂纹检测系统、Delta机构、气动吸盘系統、主控制器等组成。控制系统架构如图6所示其中,工控机与主控制器通过无线串口模块实现信息交互主控制器直接控制Delta机构执行机構电机、控制气动真空吸盘系统的启停,接收鸡蛋位置检测信号的输入

图6 总系统结构关系图

本文构建了鸡蛋自动分拣系统。针对鸡蛋分揀的运动要求采用圆弧运动轨迹,选取正弦修正梯形加速度曲线作为运动规律对分拣Delta机构执行末端进行了轨迹规划。设计气动真空吸盤系统柔性吸取鸡蛋。最后设计了系统控制结构系统可以满足鸡蛋自动分拣机器人原理速度快、运动精度高、运行平稳且分拣准确的偠求。

[1]孙丹丹秦玉昌,李军国.鸡蛋生产质量安全问题分析及控制研究进展[J].中国家禽2015(5):45-49.

[2]段宇飞,王巧华李小明,等.基于凸包算法的鸡蛋尺寸形状在线视觉高通量检测方法[J].农业工程学报2016(15):282-288.

[3]李文康,刘雪杜娟,等.壳蛋品质质量分级技术的研究进展和发展趋势[J].食品工业科技2018(7):340-347.

[4]张世庆,涂佳孙力,等.鸡蛋质量与长短轴在线检测方法[J].农业机械学报2014(2):204-209.

[5]魏萱,何金成郑书河,等.基于图像纹理特征的土鸡蛋微裂纹无损检测[J].福建农林大学学报(自然科学版)2017(6):118-122.

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